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長鋼煉鐵廠噸煤氮耗持續走低

時間:2012-12-28

來源:網絡轉載

導語:長鋼煉鐵廠通過噸煤氮耗的持續攻關,節約了成本費用,最大限度實施了濃相噴吹,為高爐提高煤比、降低焦比創造了有利條件。

經過一年多的技術攻關,長鋼煉鐵廠噴吹煤粉的噸煤氮耗從以前135立方米/每小時逐漸降低到112立方米/每小時,110立方米/每小時,直至今年4月份創下新區70立方米/每小時,舊區106立方米/每小時的歷史記錄,4月份新、舊區噴煤比額定指標節約氮氣60萬立方米,合計費用7.2萬元,噸煤氮耗實現了階梯式突破。

由于噴煤是長鋼煉鐵廠氮氣消耗的大戶之一,為了降低能源消耗,煉鐵廠把如何采取有效措施降低噸煤氮耗作為技術攻關項目之一。為此,攻關組在制度管理與優化工藝中實行雙管齊下降低氮氣消耗。首先,煉鐵廠噴煤車間制訂出詳細的噸煤氮耗考核制度,班班考核,日日核算,實施日日對標降成本,在滿足生產正常運行的前提下,該車間強化日常管理,規范標準操作,提出“零浪費、零影響”管理機制,逐步降低氮氣消耗。其次,不斷優化操作工藝尋求降低氮耗新途徑。新區噴煤通過控制原煤水分減少磨煤時間,節約反吹系統氮氣使用量。按照車間要求,根據噴煤工藝特點將反吹氮氣壓力由原來的0.55MPa降低到0.4MPa,在保證反吹效果的基礎上節約了氮氣使用量。

長鋼煉鐵廠通過噸煤氮耗的持續攻關,節約了成本費用,最大限度實施了濃相噴吹,為高爐提高煤比、降低焦比創造了有利條件。

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