時間:2007-08-23 15:57:00來源:caojing

PPC22[/align]
1 水廠概況
該凈水廠采用圖1所示的工藝流程,圖1中表示了檢測控制儀表的安裝位置,水廠實現了全自動控制和系統主要參數在線檢測;同時為節約水資源,保護水體不受污染,對濾池反沖洗水進行回收。
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圖1 工藝流程[/align]
2 控制系統的組成
全廠設中控室及取水泵房、加礬加氯、回收泵房與反應沉淀池、V型濾池和送水泵房等5個 PLC子站,具體見圖2。
各PLC站均由一ATCS PPC22基本機架以及數量不等的擴展機架組成。各PLC站、中控室監控計算機在以太網上通訊聯絡。
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圖2 全廠計算機監控系統網絡結構[/align]
中控室由2臺分別用于生產管理與監控的Pentium II 400計算機及2臺Epson彩色打印機組成。計算機采用Windows NT操作系統,均配備有遵循TCP/IP通訊協議的以太網網卡,實時采集生產數據,形成ETHERNET工控網。其中監控計算機采用德維森科技(深圳)有限公司的TFIX組態軟件??娠@示14個包括涉及PLC控制的機電、加礬加氯設備與濾池等在內的模擬畫面,可對系統的所有設備進行遠程操作和控制,并具備顯示工藝布置圖、實時動態參數、設備的工作狀態及實時/歷史報警信號、在線儀表的實時/歷史趨勢曲線、馬達運行時間等功能,同時可進行離線/在線編程及設定參數的修改,編制和打印生產與管理報表。管理計算機采用Excel軟件,用于采集與存儲監控計算機檢測的主要生產數據,以便用于管理。
3 運行結果
整個自控系統投運以來,取水泵房、回收泵房、送水泵房水泵機組能完全按程序自動開/停;V 型濾池的各項控制指標均能達到德維森公司的技術要求,據廠化驗室對V型濾池的功能檢測,當濾池進水濁度在10NTU以下時,可保證濾后水濁度在0.7NTU以下,同時反沖洗配水、配氣均勻;加礬、加氯系統能在不同水質、水量情況下正常工作,實現自動化控制,出廠水濁度、余氯等衛生指標均能按要求控制在0.2~0.5NTU、0.5~0.8mg/L之間。整個自控系統運行良好,實現全廠工藝自動化,車間無人值守,保證了優質、低耗、安全供水。此外由于自控系統的大部分安裝調試是在德維森公司指導下,由水廠的工程技術人員自行完成,通過該工程建設,為水廠培養與鍛煉了一大批技術與管理人員,為水廠投產后的運行、維護與管理積累了經驗。標簽:
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