時間:2007-08-23 15:38:00來源:caojing
圖1 生產線設備示意圖[/align]
在正常工作時, 工作下班后, 當溫度下降到100℃以下, 設備能自動關機, 如爐內還有瓶未處理完, 則啟動夜間工作, 這樣在100℃以下停機后, 還有進口風機, 出口風機工作, 以保證外部的灰塵不能進入爐內. 對于消毒時間, 由PLC采集出口處傳感器的數據, 通過速度轉化為時間, 來顯示玻璃瓶在消毒區的消毒時間, 以確保消毒的可靠性. 設備在保障下, 要求能準確顯示故障發生點及解決問題對策畫面, 并有動畫反映生產現場工作情況.
2. 系統配置
對于以上要求,選用德維森科技(深圳)有限公司的人機界面、PLC組成一個控制系統, 具體如下:
(1)人機界面: 真彩色10.4寸屏, 采用232口進行下載和編程, 采用RS422口和PLC通訊, 選用真彩能更好地反映現場景色, 動畫逼真、美觀.
(2)PLC選用ATCS PPC31系列, 該機具有256點輸入, 輸出功能, 1個RS232通信口和1個RS232/485通訊口, 是一種模塊化機型, 可靈活配置功能模塊及輸入、輸出點.
(3)輸入選配IDD40十六點DC輸入模塊2塊, 輸出配1個ODA40十六點繼電器輸出模塊.
(4)仿真輸入單元采用IAD30八路輸入模塊, 輸入三個風壓模擬量值(4mA~ 20 mA).
(5)溫度輸入單元采用THM10五路帶PID調節PWM輸出溫控模塊1塊, 采進三路:加熱區、消毒區、冷卻區的溫度.
其系統構成如圖2 所示.
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圖 2 系統配置圖[/align]
3. 調試運行情況
該系統最重要的是對消毒區溫度精度控制的調試, 消毒區的加熱系統采用五組電熱絲單元加熱, 其中一組為基本加熱單元, 其它四組為PID溫度調節加熱單元. 以前該生產線采用OMRON PLC.當時的情況是:生產線試運行時, 出現溫度曲線波動幅度過大(±8℃), 超過廠家要求的消毒溫度波動指針(±2℃), 實際調試時采取了兩個措施對溫度波動幅度進行控制. 措施一: 采用雙位PID溫度控制系統堵住溫度下降趨勢, 當鉑熱電阻檢測到消毒區溫度低于設定溫度1℃時, 通過雙位PID溫度控制系統使PLC將七組加熱單元全部投入運行30秒, 然后通過鉑熱電阻檢測消毒區溫度, 由溫控單元PID控制, 直到溫度達到設定值為止. 措施二: 溫度過調量的控制, 首先對消毒區溫度進行檢測, 如果溫度大于設定值, PLC將七組加熱單元全部強行切除, 并不斷檢測消毒區溫度, 根據實際情況作出實時控制. 在現場通過對控制程序的某些參數作一定的修改, 并經過反復調試, 最后溫度控制精度完全符合廠家要求. 在對系統的調試中發現, 該控制系統完全可以通過對程序作進一步的修改、調試, 達到更高的溫度控制精度.
在采用PPC31后,由于我們的THM10可以單獨設定P,I,D值,因此很方便的就把溫度穩定在正負1度內。超過了工藝要求。
該系統經調試后, 運行正常. 各方面性能指針均達到廠家要求.
該系統應用于玻瓶消毒生產線設備上, 對消毒度控制良好, 能對各區溫度進行顯示, 并對不同玻瓶的消毒溫度進行設置. 現場故障一經發生能馬上彈出一詳細故障對策畫面, 經現場工作情況看, 滿足設計要求. 這個系統是一種智能化的專家對策系統, 增強了人機交互性, 提高設備的控制性能, 簡化了操作柜設計, 提高了設備科技含量, 在市場上很有競爭力, 有很大發展空間.標簽:
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