時間:2006-08-04 10:31:00來源:huyl
1 煤氣發生爐羅茨鼓風機工藝簡介
為了滿足燃燒爐用煤氣條件:9.8×103Pa ≤P2≤5.5×104Pa ,通過回流閥SV、放散閥ZP作調節會出現以下不良情況:
(1) 通過ZP閥作調節,使大量煤氣被排放,浪費能源,污染空氣;
(2) 回流閥SV 的使用,使羅茨鼓風機的出口煤氣回流至入口,做大量的無用功,浪費電能;
(3) 燃燒爐突然因故不用煤氣,而羅茨鼓風機還在工作,壓力P2迅速拉高,放散閥ZP來不及反應,使脫硫液外泄并使羅茨鼓風機因出口壓力迅速增大,引起打壞葉輪、電流過大而風機故障跳停、損壞設備等故障發生;
(4) 電壓不穩定時,風機經常跳停;因啟動電器損壞而導致風機跳停。
2 采取的方案
采用變頻調速技術控制羅茨鼓風機,可不用啟動裝置,杜絕了因電器故障使風機跳停。
從安全角度出發,采用開環手動控制變頻,改變控制室面盤操作電位器W,即可控制變頻器輸出頻率,從而控制風機轉速。同時反饋頻率F引入控制室面盤,便于操作時觀察。
(1)取消回流管,不用做大量的無用功:ZP閥只作故障放散用。通過改變變頻器輸出頻率來控制風機轉速從而控制風機出口壓力P2,減少放散浪費;機風的工作頻率在39Hz 左右,節約大量電能和燃氣。
(2)燃燒爐突然因故不用煤氣時,P2>5.5×104Pa,變頻器輸出自動降為15Hz(通過J4作用)同時放散打開,保護了羅茨鼓風機不因輸出壓力瞬間過高而損壞;采用了變頻器的模糊邏輯加、減速功能,根據電機負載和制動要求自動地計算最佳加速/減速時間,省了試機的必要并避免了出錯;故障跳停有記錄,便于查找原因。
(3)采用了變頻器的AVR功能,根據電力拖動原理,電動機的輸出轉矩與變頻器輸出電壓和頻率的關系為M∝(V/F)2 。當外部電壓突然上、下波動時,機內CPU 會根據測得的電壓波動信號,發出頻率跟蹤信息,從而使V/F維護不變,即變頻器維持原轉矩M,保持轉矩平衡,進而避免變頻器跳闡,使電動機正常運行。
3 效果
(1) 節電 羅茨鼓風機(配電機型號為JS-116-6 380V、90kW),用變頻技術控制后,工作頻率為39Hz 左右,根據測定數據可計算機有功功率,其公式為:
未裝變頻器時測得電流=145A
投入變頻器后測得電流=94A
1.732IV cosα=1.732×145×380×0.85=81.12kW(安裝前)
=1.732×94×380×0.85=52.58kW(安裝后)
81.12-52.58 = 28.54kW,既每小時節電28.54kW,節電率為28.54÷90×100%= 31.71%,節電效益非常明顯。
根據實際測定生產用電,1998年3月份(30天為單位),羅茨鼓風機用電58320kWh ,平均每小時用電量為81kWh。1998年7月份(30天),羅茨鼓風機用電 36720 kWh ,平均每小時用電量51 kWh 。可算出,用變頻器控制風機后,其節電率為 37%,見表1。
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