時間:2006-07-19 11:13:00來源:wangj
 控制系統共有輸入、輸出信號近800點,其中包括開關量輸入/輸出信號、4-20mA輸入/輸出信號熱電偶、熱電阻信號。 
   1.控制器 SNAP PAC-S1 1塊 
   2.智能I/O處理器 SNAP B3000-ENET 2塊 
   SNAP ENET-S64 4塊 
   3.底板 SNAP B16M 2塊 
   SNAP M64 4塊 
   4.開關量模塊 SNAP IDC32 14塊 
   SNAP ODC32 6塊 
   5.熱電偶模塊 SNAP AITM 11塊 
   SNAP AITM-2 9塊 
   6.模擬量輸入 SNAP AIMA-4 11塊 
   7.模擬量輸出 SNAP AOA-23 6塊
   8.熱電阻模塊 SNAP AIRTD 20塊
  三、軟件開發及系統功能 
  本項目使用得工業組態軟件是OPTO22公司的SNAP PAC控制器軟件開發包ioProject Professional。ioProject Proessional是一套功能齊全的控制器和HMI開發軟件包,快速、高效的OPC SERVER和硬件配置診斷工具包,使用該軟件包可以完成控制項目的全部功能。其中包括控制策略開發軟件ioControl,HMI開發軟件ioDisply,硬件配置診斷軟件,同時提供的OPC Server為第三方軟件提供數據接口。 
  1、ioControl是OPTO22的可視化編程、調試工具,是一種基于流程圖的語言,它使開發控制程序變得容易而且直觀。同時還提供完整、強大的命令集以及OptoScript編程語言用于復雜的工業控制應用。使用ioControl用戶很方便對硬件進行組態、編程、下載、在線跟蹤調試。
控制系統共有輸入、輸出信號近800點,其中包括開關量輸入/輸出信號、4-20mA輸入/輸出信號熱電偶、熱電阻信號。 
   1.控制器 SNAP PAC-S1 1塊 
   2.智能I/O處理器 SNAP B3000-ENET 2塊 
   SNAP ENET-S64 4塊 
   3.底板 SNAP B16M 2塊 
   SNAP M64 4塊 
   4.開關量模塊 SNAP IDC32 14塊 
   SNAP ODC32 6塊 
   5.熱電偶模塊 SNAP AITM 11塊 
   SNAP AITM-2 9塊 
   6.模擬量輸入 SNAP AIMA-4 11塊 
   7.模擬量輸出 SNAP AOA-23 6塊
   8.熱電阻模塊 SNAP AIRTD 20塊
  三、軟件開發及系統功能 
  本項目使用得工業組態軟件是OPTO22公司的SNAP PAC控制器軟件開發包ioProject Professional。ioProject Proessional是一套功能齊全的控制器和HMI開發軟件包,快速、高效的OPC SERVER和硬件配置診斷工具包,使用該軟件包可以完成控制項目的全部功能。其中包括控制策略開發軟件ioControl,HMI開發軟件ioDisply,硬件配置診斷軟件,同時提供的OPC Server為第三方軟件提供數據接口。 
  1、ioControl是OPTO22的可視化編程、調試工具,是一種基于流程圖的語言,它使開發控制程序變得容易而且直觀。同時還提供完整、強大的命令集以及OptoScript編程語言用于復雜的工業控制應用。使用ioControl用戶很方便對硬件進行組態、編程、下載、在線跟蹤調試。 
 在本系統中不僅要對豎窯生產過程中的各種工況監視,還要對各種設備進行控制。這里對主要的加料出料系統的工藝及控制流程圖加以說明。
  豎窯加料設備和工藝
  豎窯的上料設備包括原料振動給料篩、電子稱量斗及控制箱、單斗提升機。原料通過給料篩——-〉電子稱量斗——-〉單斗提升機——-〉豎窯的工藝流程,完成石灰豎窯原料的篩選、稱量、加料過程。   
  在生產過程中,當系統通過窯頂料位計監測到窯頂料位低于設定值時,通過控制振動給料篩把合適的原料加入電子稱量斗,在加料過程中通過電子稱量斗控制箱上的稱重二次儀表對加料量進行監測。當加料量預計達到窯頂料位設定值時停止加料。具體的窯頂料位設定值、一次最大加料量可根據實際情況在一定的范圍內進行調節。由于提升機料斗的容,一次加料量不能超過1.5噸。
在本系統中不僅要對豎窯生產過程中的各種工況監視,還要對各種設備進行控制。這里對主要的加料出料系統的工藝及控制流程圖加以說明。
  豎窯加料設備和工藝
  豎窯的上料設備包括原料振動給料篩、電子稱量斗及控制箱、單斗提升機。原料通過給料篩——-〉電子稱量斗——-〉單斗提升機——-〉豎窯的工藝流程,完成石灰豎窯原料的篩選、稱量、加料過程。   
  在生產過程中,當系統通過窯頂料位計監測到窯頂料位低于設定值時,通過控制振動給料篩把合適的原料加入電子稱量斗,在加料過程中通過電子稱量斗控制箱上的稱重二次儀表對加料量進行監測。當加料量預計達到窯頂料位設定值時停止加料。具體的窯頂料位設定值、一次最大加料量可根據實際情況在一定的范圍內進行調節。由于提升機料斗的容,一次加料量不能超過1.5噸。 
 豎窯卸料設備和工藝 
  豎窯系統的出料設備主要包括托盤式出料機、上部卸料閘板、下部卸料閘板、振動卸料機。因為上部儲料斗的容量為1.5噸,決定了每次單板出灰機出料量不能超過1.5噸。為了保證上部、下部出料閘板的可靠動作,每次出料保證1 噸左右。在托盤速度一定的情況下,每次換向出料70公斤左右。根據上面的數據以每座豎窯每天產量150噸,每小時出6噸白灰計算,每10 分鐘出1噸料比較合適。出料的時間和頻率可根據產量進行適當的調整。由于本出料系統的特點 ,在出料過 程中嚴禁上部、下部卸料閘板同時開啟。通過上、下閘板的連鎖動作,確保豎窯內部和豎窯外部的隔離。   
  當系統需要出料時出料系統動作順序如下: 
  托盤出料機換向14次左右出料1噸到上部儲料斗。 
  首先確認托盤出料機已停,然后關閉下部卸料閘板。 
  確認下部卸料閘板已正常關閉到位后,開啟上部卸料閘板。 
  確認上部卸料閘板已正常開啟到位后延時20秒,保證上部儲料斗的石灰全部倒入下部儲料斗。 
  關閉上部卸料閘板
  確認上部卸料閘板關閉到位后,開啟下部卸料閘板,同時打開振動卸料機,通過帶式輸送機把成品送入后部料倉。
豎窯卸料設備和工藝 
  豎窯系統的出料設備主要包括托盤式出料機、上部卸料閘板、下部卸料閘板、振動卸料機。因為上部儲料斗的容量為1.5噸,決定了每次單板出灰機出料量不能超過1.5噸。為了保證上部、下部出料閘板的可靠動作,每次出料保證1 噸左右。在托盤速度一定的情況下,每次換向出料70公斤左右。根據上面的數據以每座豎窯每天產量150噸,每小時出6噸白灰計算,每10 分鐘出1噸料比較合適。出料的時間和頻率可根據產量進行適當的調整。由于本出料系統的特點 ,在出料過 程中嚴禁上部、下部卸料閘板同時開啟。通過上、下閘板的連鎖動作,確保豎窯內部和豎窯外部的隔離。   
  當系統需要出料時出料系統動作順序如下: 
  托盤出料機換向14次左右出料1噸到上部儲料斗。 
  首先確認托盤出料機已停,然后關閉下部卸料閘板。 
  確認下部卸料閘板已正常關閉到位后,開啟上部卸料閘板。 
  確認上部卸料閘板已正常開啟到位后延時20秒,保證上部儲料斗的石灰全部倒入下部儲料斗。 
  關閉上部卸料閘板
  確認上部卸料閘板關閉到位后,開啟下部卸料閘板,同時打開振動卸料機,通過帶式輸送機把成品送入后部料倉。
   2、ioDisplay是OPTO22在Windows操作系統下的人機接口、報警、趨勢軟件開發工具,與Opto22運行在SNAP系列控制器上的ioControl控制策略共同工作。讓你很容易的創建圖形化操作界面,去監視、操作、管理運行在Opto22工業控制器上的應 用程序。能夠及時顯示控制器上的實時信息,通過設置報警點去監視關鍵量的變化,使用趨勢圖來反應相應量的變化趨勢 。ioDisplay共享ioControl的變量數據庫,在ioControl定義的內部、外部變量可以直接使用。可以根據不同的用戶設定不同的權限,可以很方便進行管理。  
  在本項目的 HMI中包括如下的功能: 
  豎窯加料出料監控畫面 
   豎窯煅燒監控畫面 
   豎窯除塵系統監控畫面 
   原料、成品輸送監控畫面
   報警、趨勢圖畫面
2、ioDisplay是OPTO22在Windows操作系統下的人機接口、報警、趨勢軟件開發工具,與Opto22運行在SNAP系列控制器上的ioControl控制策略共同工作。讓你很容易的創建圖形化操作界面,去監視、操作、管理運行在Opto22工業控制器上的應 用程序。能夠及時顯示控制器上的實時信息,通過設置報警點去監視關鍵量的變化,使用趨勢圖來反應相應量的變化趨勢 。ioDisplay共享ioControl的變量數據庫,在ioControl定義的內部、外部變量可以直接使用。可以根據不同的用戶設定不同的權限,可以很方便進行管理。  
  在本項目的 HMI中包括如下的功能: 
  豎窯加料出料監控畫面 
   豎窯煅燒監控畫面 
   豎窯除塵系統監控畫面 
   原料、成品輸送監控畫面
   報警、趨勢圖畫面
        四、總結 
  通過SNAP PAC控制器在石灰窯自動控制系統應用,加深了對PAC系統的理解。提高了生產的自動化水平,在減輕勞動強度的基礎上,大大提高了生產效率。
四、總結 
  通過SNAP PAC控制器在石灰窯自動控制系統應用,加深了對PAC系統的理解。提高了生產的自動化水平,在減輕勞動強度的基礎上,大大提高了生產效率。
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