時間:2006-06-22 15:57:00來源:0
T_hmddly=L4/v13+L3/v14+L2/v15+L1/v16
T_head=(D+L_head+l_correction)/v16-t_start
其中T_headsel為一個固定的時間,飛剪觸發動作必須在其時間段內方能動作以防止誤動作。L_head為主控臺設定切頭長度,l_correction為補償長度,t_start為飛剪起動時間。
2、由于3#飛剪出現撞頭子現象比較偶然,從現場操作人員反映的情況來看多數為速度不穩定,在故障出現的時候好象3#飛剪的剪切速度比正常剪切時明顯要慢,為此主控臺也針對這種故障把飛剪的超前量加大,最大時超前量達到23%左右,但在實際生產過程中仍出現此類故障。
此外電氣人員也對飛剪的設定速度和實際速度進行了跟蹤比較,同樣未能發現有何異常,此間我們還對傳動柜速度反饋的相關參數進行了優化并更換了編碼器及計數模板,同樣收效甚微。
由于3#飛剪這種故障在生產過程中屢次發生,其造成的切廢量及由此產生的熱停工時間日益增加,已成為制約生產的一大因素,為此工段領導責成對3#飛剪故障進行攻關。
四、問題的發現及解決
3#飛剪在最初的生產階段中從未出現過這種故障,在確認機械設備及電氣傳動及速度反饋正常的情況下仍出現剪切后堆鋼說明問題還在現場某個環節上。經過對前一段時間出現故障的數據記錄進行統計,我們發現這種故障都出現在軋制Φ8、Φ12兩種規格過程中,這里必須提到的是:我們高線廠為了提高生產節奏及設備運轉率對Φ8、Φ12兩種規格產品的生產工藝進行了修正,其中預精軋的13#、14#兩臺機架空過,其相應的活套也取消不用,而3#飛剪的剪切動作及速度設定就與其中的相關信號有著千絲萬縷的聯系,問題肯定就出在這里。
對此我們采用ABB提供的AS100-EDIT應用軟件全程對3#飛剪剪切動作的相關信號進行跟蹤,最終我們在一次飛剪剪切的故障記錄中發現了故障點,在PLC掃描的記錄中我們不難發現故障剪切時由PLC發送至傳動柜的速度設定值不是我們的頭部剪切速度給定值,該速度參照量(線速度)明顯在比正常剪切的速度要慢3m/s,如圖3中標注示意。
結合對飛剪控制程序的進一步研究我們發現其故障剪切速度實際上是裝載了尾部剪切的設定值。為什么頭部剪切時反而使用了尾部剪切的速度呢?在生產Φ8、Φ12兩種規格產品過程中由于工藝的改變,其觸發頭部剪切的兩個信號中有一個已丟失了,即14#軋機有鋼信號沒有,所以正常軋制時只能靠1#傳感器的信號來控制,由于現場環境因素及保養不到位的影響,1#傳感器難免會出現信號閃爍的現象,如果恰巧在頭部剪切前出現則導致裝載尾部剪切設定值。
對癥下藥則一切水到渠成,通過對飛剪控制程序作一定優化后,我車間再未因1#傳感器信號原因而造成飛剪剪切后堆鋼,Φ8、Φ12高速線材的生產步入新臺階。
作者單位:江蘇沙鋼集團
地址:江蘇省張家港市沙鋼集團榮盛高線廠 215625
Email:qzm2004_1@163.com
標簽:
上一篇:復雜控制在三重化機組綜合控...
傳動網版權與免責聲明:凡本網注明[來源:傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為傳動網(www.cdcst56.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯網或業內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。
產品新聞
更多>2025-12-10
2025-11-20
2025-11-10
2025-11-10
2025-11-07
2025-10-31