時間:2006-06-19 09:30:00來源:0
其中
0-t1 工作臺前進起動階段
t1-t2 刀具慢速切入階段
t2-t3 加速至穩定工作速度
t3-t4 工作速度階段
t4-t5 減速退出工件階段
t5-t9 返回階段
慢速切入切出,即防止崩壞工件又可以提高刀具使用壽命。高速切削、返回以提高加工效率。
3 設備組成
INVT-CHV100-022-4一臺、多功能數字端子S3—S5的信號來自限位開關、制動單元采用INVT-B5-044、制動電阻R=27.2Ω(4800W)、其他輔助運動的控制根據現場而定。(見圖一)
主拖動變頻器參數設置如下:
P0.00 0:無PG矢量控制
P0.01 1:端子指令通道
P0.03 5:多段速運行設定
P0.11 加速時間 (依據實際情況進行設定)
P0.12 減速時間 (依據實際情況進行設定)
P0.17 1:參數自學習(正確輸入電機參數在電機不帶負載以后)
P1.08 0:減速停車
P2.00 0:變頻器類型
P2.01 50:電機額定頻率
P2.02 723:電機額定轉速
P2.04 41:電機額定電流
P2.05 18.5:電機額定功率
P5.02 4:正轉寸動
P5.03 5:反轉寸動
P5.04 1:正轉運行
P5.05 2:反轉運行
P5.06 16:多段速端子1
P8.06 寸動運行頻率 (依據實際情況進行設定)
P8.07 寸動加速時間 (依據實際情況進行設定)
P8.08 寸動減速時間 (依據實際情況進行設定)
PA.02 多段速0 (依據實際情況進行設定)
PA.04 多段速1 (依據實際情況進行設定)
4 系統總結
改造前龍門刨采用K—F—D(發電機組電動機)調速系統交流電機拖動直流發電機再拖動直流電動機,由交磁放大機控制發電機的勵磁系統,結合機械傳動,達到20:1的機電聯合調速系統。進刀機構采用進刀繼電器控制進刀,由于繼電器控制時有粘連發生使加工精度低、噪聲大、體積大、耗電量多、故障率高、系統維護困難。
采用英威騰CHV100-022-4型矢量變頻調速器改造以后,系統運行穩定、精度高(±0.1%最高速度)、低頻轉矩大(0Hz達180%)、可靠性強、噪聲底、系統維護簡單方便、調速范圍可達1000:1,節能效果預計可達30%以上。而且更換不同的工作組件就可使刨床用于刨、銑一機兩用。提高加工精度,工作臺的速度不隨切削量的變化而變化,靜差度小于1%。CHV變頻調速器的“多段速度”控制功能,能夠很好地滿足速度曲線的要求,提高加工質量與效率,延長了刀具的使用壽命。
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