時間:2006-06-19 09:30:00來源:0
其中 
0-t1   工作臺前進起動階段
t1-t2  刀具慢速切入階段
t2-t3  加速至穩定工作速度 
t3-t4  工作速度階段 
t4-t5  減速退出工件階段 
t5-t9  返回階段 
慢速切入切出,即防止崩壞工件又可以提高刀具使用壽命。高速切削、返回以提高加工效率。
3 設備組成 
INVT-CHV100-022-4一臺、多功能數字端子S3—S5的信號來自限位開關、制動單元采用INVT-B5-044、制動電阻R=27.2Ω(4800W)、其他輔助運動的控制根據現場而定。(見圖一)
主拖動變頻器參數設置如下:
P0.00   0:無PG矢量控制
P0.01   1:端子指令通道
P0.03   5:多段速運行設定
P0.11   加速時間   (依據實際情況進行設定)
P0.12   減速時間   (依據實際情況進行設定)
P0.17   1:參數自學習(正確輸入電機參數在電機不帶負載以后)
P1.08   0:減速停車
P2.00   0:變頻器類型
P2.01   50:電機額定頻率
P2.02   723:電機額定轉速
P2.04   41:電機額定電流
P2.05   18.5:電機額定功率
P5.02   4:正轉寸動
P5.03   5:反轉寸動
P5.04   1:正轉運行
P5.05   2:反轉運行
P5.06  16:多段速端子1
P8.06   寸動運行頻率  (依據實際情況進行設定)
P8.07   寸動加速時間  (依據實際情況進行設定)
P8.08   寸動減速時間  (依據實際情況進行設定)
PA.02   多段速0      (依據實際情況進行設定)
PA.04   多段速1      (依據實際情況進行設定)
4 系統總結
改造前龍門刨采用K—F—D(發電機組電動機)調速系統交流電機拖動直流發電機再拖動直流電動機,由交磁放大機控制發電機的勵磁系統,結合機械傳動,達到20:1的機電聯合調速系統。進刀機構采用進刀繼電器控制進刀,由于繼電器控制時有粘連發生使加工精度低、噪聲大、體積大、耗電量多、故障率高、系統維護困難。
采用英威騰CHV100-022-4型矢量變頻調速器改造以后,系統運行穩定、精度高(±0.1%最高速度)、低頻轉矩大(0Hz達180%)、可靠性強、噪聲底、系統維護簡單方便、調速范圍可達1000:1,節能效果預計可達30%以上。而且更換不同的工作組件就可使刨床用于刨、銑一機兩用。提高加工精度,工作臺的速度不隨切削量的變化而變化,靜差度小于1%。CHV變頻調速器的“多段速度”控制功能,能夠很好地滿足速度曲線的要求,提高加工質量與效率,延長了刀具的使用壽命。
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