時間:2006-04-29 10:22:00來源:0
L1 L2 L3接3相380V交流電源,R S T為變頻器的一次輸入,U V W為逆變后的輸出電源接線端子,傳動電動機三相繞組,SQ1為電源三相負荷開關,KM1為控制三相380V 電源的交流接觸器,SB1 SB2是現場按鈕,當按下SB2時KM1線圈吸和,變頻器得電,電位器R是設定變頻器的頻率即設定回轉窯傳動電動機的速度。其起動過程的特點有,頻率從最低頻率(通常是0Hz)按預置的加速時間逐漸上升,電動機的輸入電壓也從最低電壓開始逐漸上升,如圖(2)所示。
轉子繞組與旋轉磁場的相對速度很低,故起動瞬間的沖擊電流很小。同時,可通過逐漸增大頻率以減緩起動過程,如在整個起動過程中,使同步轉速n0與轉子轉速nM間的轉差Δn限制在一定范圍內,則起動電流也將限制在一定范圍內,如圖(3)所示。另一方面,也減小了起動過程中的動態轉矩,加速過程將能保持平穩,減小了對生產機械的沖擊。
4.變頻器所發揮的作用
4.1. 變頻調速是一種比較理想的軟起動裝置。
交流電動機的起動電流一般為5-7倍額定電流,如果直接起動會對電網引起沖擊,影響同一電網上其他電氣設備的正常運行。另外巨大的起動電流對電動機和機械設備也會造成嚴重的電磁應力和機械應力,縮短設備的使用壽命,因此利用變頻器已達到軟起動的目的。
4.2效益
原用電動機為JO272-6 30kw,現場正常運行時電流20A(現改為Y200M-4 22kw)
所消耗的電能
現將電動機改為Y200M-4 22kw,用EV2000-4T0300G/0370P型變頻器控制,頻率平均在25Hz,根據變頻器平方轉矩負載關系式:P / P0=(n / n0)3計算,式中為P0額定轉速n0時的功率;P為轉速n時的功率。
所消耗的電能P變= P0 X(n / n0)3= P0 X(f/f0)=22X(25/50) 3=2.75kw
節能 P節=P原-P變=11.32-2.75=8.57kw
每年的節電量為W=8.57X24X30X11=67874.4 kw·h
每度電按0.5元計算,則采用變頻調速每年可節約電費3.39372萬元。
由原定數旋轉改為可調,在加上窯尾下料系統的改造,每年可多生產產品300多噸,年創效益非?捎^。
結束語:變頻調速在回轉窯傳動系統中的應用,改變了以往以固定轉數旋轉的狀況,從而使司窯工操作更加靈活,使產品的質量產量都有的很大的提高,創造可觀的經濟效益。對節能、環保等社會效益同樣有著重要的意義。
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