時間:2008-09-01 10:43:00來源:ronggang
圖1 鍋爐燃燒控制系統框圖[/align]
3 控制系統的設計
3.1 系統硬件配置
鑒于以上的工藝流程及控制要求,我們設計了一套基于上、下位機結構的計算機自動控制系統。該系統下位機由Siemens S7-300系列PLC組成,負責對現場設備的直接控制以及現場參數的采集、處理。上位機
采用臺灣研華工控機,用于現場數據的實時
顯示、報表打印、趨勢曲線的繪制等功能。上下位機系統的具體結構如圖2所示:
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圖2 上下位機系統結構圖[/align]
PS307:電源模塊,為PLC系統提供24V直流供電電源。
CPU315:S7-300系列CPU模塊中的一種類型。具有數據處理功能和與上位機通訊功能。
IM365:接口模塊,將安裝在兩個機架上的PLC構成一體。
SM331:模擬量輸入模塊,與各種溫度、壓力等傳感器的輸出相連,將各種模擬量信號轉換成數字量信號供PLC和上位機使用。
SM332:模擬量輸出模塊,其各路輸出分別用于控制鼓風機變頻器、引風機變頻器、加粉機變頻器和柱塞泵變頻器。
SM321:數字量輸入模塊,分別用于接收設備狀態信號和現場被監控信號(如底灰料位高等)。
SM322:數字量輸出模塊,用于輸出PLC所發出的各種控制指令、各種報警信號(例如進水壓力低、鍋爐熄火等)。
上位機中安裝有通訊接口卡CP5611,采用MPI通訊協議與PLC進行數據通訊。
3.2 系統軟件設計
上位機系統軟件是在Windows98平臺上開發的,監控軟件采用組態王6.01版,共用點數256。開發了監控系統主畫面、設備控制畫面、趨勢曲線畫面、報警畫面、報表畫面、設備調試畫面、變頻控制畫面、系統畫面和低壓配電圖畫面,完成對PLC傳送來的現場數據進行各種顯示、控制、報警等功能。
下位機軟件采用Siemens Step7軟件包,利用梯形圖語言編程,完成數據采集、數據處理、PID運算、報警等功能。整個下位機軟件工作流程圖略可向作者索取,各程序功能如下:
初始化程序:對一些數據存儲器以及定時器復位。
累積子程序:對總用電量、總給水量和總用煤粉量進行累積計算。
點火子程序:完成鍋爐點火功能。
負壓調節子程序:調整鍋爐爐膛負壓在允許范圍內。
燃燒調節子程序:維持蒸汽壓力穩定,實現自動風煤比尋優運算,保證實現經濟燃燒。
流量調節子程序:調節給水流量。
吹灰子程序:當多管灰倉、布袋灰倉、底灰灰倉料位高時,調用該子程序,實現吹灰功能。
報警子程序:當系統運行過程中出現異常情況能夠自動報警,報警電鈴響,同時,相應的指示燈閃爍。
停機子程序:包括正常停機和緊急停機。當啟動正常停機按鈕時,調用正常停機子程序,當系統出現緊急情況,需要立刻終止設備運行時調用緊急停機子程序。
4 結束語
本系統現場運行正常,運行效果良好。達到了最初的設計要求。采用風煤比參數自尋優的鍋爐燃燒控制方案,實現了系統運行過程中動態尋找最佳鼓風量的功能,從而保證了系統燃燒的經濟性問題。與鍋爐未改造時運行情況相比,大大節約了能源,降低了工人的勞動強度。預計在一年內即可將改造成本收回。
參考文獻
[1]任國梁。工業鍋爐自尋優燃燒控制系統,現代節能,1994,6:11—14
[2]西門子(中國)有限公司。SIMATIC S7-300可編程控制器用戶手冊,2001
[3] 西門子(中國)有限公司。SIMATIC S7-300可編程控制器模板規范,2001
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