時間:2008-04-01 11:38:00來源:lijuan
舊氣壓式注塑機的氣路控制系統圖[/align]
根據該機的氣路控制系統可以分析到:打開氣壓開關,壓縮空氣通過慮水干燥器,壓縮空氣分別經過標示“1”、標示“2”減壓閥進行兩部份的工作。①.第一部份: 標示“3”:當2位5通氣壓電磁單控閥得電時,A點經過調壓閥通氣,使開(合)模氣缸導桿向上進行合模動作;當斷電時,B點通氣其動作向下進行開模動作。標示“6”:當2位5通氣壓電磁單控閥得電時,A點經過調壓閥通氣,使加料氣缸導桿向前進行加料動作;當斷電時,B點通氣其動作向后停止加料動作。②.第二部份:標示“4”:當2位5通氣壓電磁單控閥得電時,A點經過調壓閥通氣,使射進(退)氣缸導桿向下進行射進(射膠)動作;當斷電時,B點通氣其動作向下進行射退動作。標示“5”:當2位5通氣壓電磁雙控閥B點得電時,經過調壓閥通氣,使滑進(退)氣缸導桿向前進行滑進動作;當A得電時,A點通氣使其動作向后進行滑退動作。
三.編制舊氣壓式注塑機安全實用的控制程序:
1.確定I/O點、PLC、觸摸屏的型號配置:
⑴.系統地了解了全機的工作過程與控制原理后,為編寫該機PLC的控制程序提供了實用的理論依據。
⑵.由上(表4-1)可以得出:要求的輸入點12個、輸出點6個全部的I/O點共18個點,由于三菱FXN系列的性價比較高,而選用FXS系列的性價比較底,查閱《FX1S系列微型可編程控制器使用手冊》,FX1S的功能已能滿足該機程序的編制,購進20個點的PLC輸入點剛好夠了,因FX1S-20MR的PLC的輸入點只有13個,考慮到以后維修或添加別的功能等,所以選用三菱FX1S-30MR的PLC。接上該機全部的輸入點還能剩下4個,這4個點還可以留做以后備用。
(3).由該機電氣控制原理系統流程(見圖2-1)可以看出:根據生產狀況需要經常調整的有3個時間的設定及1個計數的顯示,考慮到所有按扭、開關須在控制電箱的面板上控制,所以選用畫面為:“240×80 點”液晶,有效顯示尺寸:117×42 mm(3″型)的三菱觸摸屏GOT930-BWD-C作為人機界面,以方便車間工人的調機與操作。
2.PLC控制系統程的程序設計:
⑴.根據合理配置PLC的輸入與輸出點,為編寫好程序作更進一步的按排,該機PLC的I/O系統配置如下,(需要說明的是:①.啟動按扭與自動按扭串聯后接入X2點。②.安全光柵與非常停止腳踏開關并聯后接入X5點。③.Y10為DU內電池缺電在PLC的輸出點的顯示,方便維修人員以后的檢修)。
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舊氣壓式注塑機的PLC FX1S-30MR I/O系統配置圖[/align]
⑵. 根據得出該機各個工作過程是:在各輸入信號及各時間控制的先后作用下;按照各自工況運行的順序,各執行機構自動有序地依次工作。如按照該機的中間繼電器的控制線路來編制PLC控制梯形圖,即繁瑣復雜、又給PLC的程序編制帶來一定的難度,所以對該機PLC控制系統選用SFC(順序功能圖)的程序設計方法,可以很容易編制程序,達到合理安全的控制目的。在查閱《圖形操作終端GOT-F900操作手冊》時發現:因T、C可以選擇當前值、設定值,而數據寄存器只能選則現在值。故在編制PLC程序時,未選用D、V、Z作為T、C的間接數據寄存器,該機PLC順序控制系統圖,狀態轉移的描述文字如下:
當通電后按動運行準備按扭X0,X0為“1”時,S0自鎖(即SET S0)。
①. 當信號轉移到S0(即STL S0)時,需要處理的相關信號有:首先運行指示燈Y5為“1”燈亮,選擇手動X1或自動X2。
A).當選擇手動模式時, X1為“1”;X2就斷開為“0”,在Y3為“0”斷電的情況下:a).若選擇手動滑進轉換開關X3為“1”時;Y0為“1” 得電后模板向前滑進。a).若選擇手動合模轉換開
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舊氣壓式注塑機的PLC順序控制系統圖[/align]
號轉移到S22;在移的同時,一旦X5為“1”,則信號轉移到⑥S24。
④.當信號轉移到S22(即STL S22)時,需要處理的相關信號有:
Y2為“1”并得電自鎖,Y4為“1”,同時T1開始計時,當到達加料行程X12時,Y4斷電;當軟觸點T1為“1”時,則信號轉移到S23。
⑤.當信號轉移到S23(即STL S23)時,需要處理的相關信號有:
Y2復位斷電,T2開始計時,當軟觸點T2為“1”時,C18開始計數一次;同時信號轉移到S24。
⑥.當信號轉移到S24(即STL S24)時,需要處理的相關信號有:
Y1復位斷電,當X13、X4均為“1”時,則信號轉移到S25。
⑦.當信號轉移到S25(即STL S25)時,需要處理的相關信號有:
T3開始計時,當軟觸點T3為“1”時,則信號轉移到S26。
⑧.當信號轉移到S26(即STL S26)時,需要處理的相關信號有:
Y3為“1”,等待X2起動,當X2“1”時,則信號轉移到S0,順序控制程序完成,返回(RET)主程序,完成一個工作周期。
3.PLC控制系統程序的梯形圖:(程序見PLC “氣壓注塑”程序包)。
舊氣壓式注塑機的PLC順序控制梯形圖[align=center][/align]
4.觸摸屏的畫面及程序設計:
因考濾到操作人員有時不小心會有誤操作的現象,為了人機更加安全,未把所有的轉換開關設為觸摸鍵代替,故觸摸屏的顯示畫面只有5個畫面。(項關的程序設計見:“氣壓式注塑機觸摸屏DU程序.dup包”)
“0”號畫面有:當前顯示畫面有三個時間:合模時間T0、射膠時間T1、制品冷卻成型時間T2; 設有一個產品計數畫面。在FX-PCS-DU-WIN-C觸摸屏設計軟件中設置三個時間的值均設為當前值顯示,其中合模時間T0、射膠時間T1,當前值的上限設定均為9.9秒; 下限設定均為0.0秒, 冷卻時間T2當前值顯示的上限設定為99.9秒; 下限設定為0.0秒, 產品計數當前值顯示的上限設定為9999個; 下限設定為0個,當顯示值到了9999個時歸零,觸摸該項目的“設置”鍵或“轉換”鍵就打開與之對應的設定畫面。
“1” 號畫面有:合模時間T0設定值畫面,上限設定為9.9秒;下限設定為0.0秒,按“返回”鍵可返回到“0”號畫面。
“2” 號畫面有:設定射膠時間T1值畫面,上限設定為9.9秒;下限設定為0.0秒,按“返回”鍵可返回到“0”號畫面。
“3” 號畫面有:設定冷卻時間T2值畫面,上限設定為99.9秒;下限設定為0.0秒,按“返回”鍵可返回到“0”號畫面。
“4” 號畫面有:設定產品清零畫面,產品計數為當前值顯示,其上限設定為9999個; 下限設定為0個,按“產品清零鍵”就清出產品個數;按“返回”鍵可返回到“0”號畫面。
5.PLC及觸摸屏的接線、連機、調試:
1). PLC及觸摸屏的程序設計好后,根據PLC I/O系統配置(見圖5-1)及該機的外圍接線圖(見圖10-1) 對整機進行接線。
2).檢查接線正確無誤后,先打開電源,把編程數據信號線與PLC的數據接口相連,將寫好的程序從PC機輸入到PLC;后將數據信號線RS232C與DU的數據接口相連,將寫好的程序從PC機輸入到DU中。
外圍接線圖
3).將PLC與觸摸屏用RS232C數據信號線相連,經調試檢查,顯示當前畫面正常、 顯示各設定畫面正常、PLC程序運行正常,唯一的是觸模屏GOT930-BWD-C的畫面長時間背景燈不熄滅,在DU上怎樣調整關燈時間也沒有用,查閱圖《形操作終端GOT-F900操作手冊》時才發現,原來輔助繼電器M+0至M+7有特殊的用途,其中M+2,ON 時,可使顯示畫面的背景燈在指定的時間后關燈;而M+6,0N 時,表示DU電池不足,為了使設計更加完美,于是在PLC順序控制梯形圖后舔加上兩行程序。
為了防止車間操作人員打開DU上的主菜單,不小心刪掉DU中的程序,所以把4個主菜單調用鍵設為對角,另兩個對角的調用鍵不選用,這樣一來就可以防止操作人員輕易打開DU上的主菜單,較好地保障了自己的勞動成果。
調試完畢,該機經試運行了三天,運行穩定、控制精準、生產的品質較好,未發現有異常狀況,給這次技改開了一個良好的開頭,得到了上級部門主管的稱贊。
四.結束語:
該機唯一的缺陷是:沒有頂針裝置及稍厚一點的模具不能在上面安裝使用。若增加上頂針裝置,就可以減輕些工人的勞動強度;若再適當地修改一下定模板的高度,無疑會擴展該機的使有范圍,稍厚一點的模具也能在上面安裝使用。
在撰寫該文的過程中,經我在網上搜尋國內各品牌注塑機的生產廠家,生產的都是油壓型的立式注塑機,最小的機型,油壓馬達也是380V 5.5KW,油壓型的注塑機都有一個共性:就是在生產過程中,只要一開機,油壓馬達就得連續地運轉,而在產品冷卻;產品取拿時無需動能,造成能源浪費。這種節能型的氣壓式小型注塑機在國內的研發及生產還是一片空白,特別是在我國努力構建和諧社會、崇尚資源節約、降耗減排的今天,更值得在塑膠小制品行業大力推廣這種由管網集中供氣,噪音小,既節能又環保的小型注塑機器。
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