時間:2011-12-08 17:22:37來源:caijuan
當今世界科技發展迅猛,新知識、新技術、新工藝、新產品層出不窮,傳統的電機拖動系統不斷的被更新和改造。
概述:橫切機主要用來分切一些帶有碼克線的紙產品的設備。原設備由一臺主直流伺服電機帶動一個機械齒輪傳動裝置,機械裝置的一部分去牽引紙卷,使之按照切紙需求把指定的紙長送往切刀。另一部分去帶動切刀輥進行分切,同時,原設備還有一小功率的直流伺服電機,其主要任務是對切刀位置進行微調,以便使切紙精度更加精準。
改造應用:利用兩臺交流伺服電機取代原設備的主直流伺服電機及機械齒輪傳動裝置,用定位模塊和另一臺伺服電機替換原車的微調電機,以及通過PLC、人機界面實現機器齒輪的軟調整來滿足生產的需求。
一、系統控制要求
(1)傳感器采集部分。要求傳感器在機車運行時,把采集到紙張上的碼克信號傳送給PLC,PLC經過中斷處理以及相應計算后傳送給定位模塊,從而控制微調電機的運轉方向和轉數。
(2)伺服放大器。要求伺服放大器實時采集脈沖信號,同時再與其設定的參數配合,以完成控制電機的目的。
(3)終端人機對話操作控制。由于生產的紙張種類很多,不同的紙張碼克線之間的距離相差很大,因此,每生產一種紙張時需要輸入該紙張的兩碼克之間的真實長度,這樣可以減少微調電機的運行轉數提高生產精度。
(4)編碼器采集部分。采用l3位的絕對值型編碼器,用來實時的反映切刀位置,以便調整微調電機。
(5)切紙精度要求在0.5mm以內。
二、硬件系統的設計
(1)牽引伺服系統采用速度控制方式,其速度的給定方式是由電位計給定。
(2)切刀伺服系統采用位置控制方式,與牽引伺服系統采取級聯的控制方式,即切刀伺服系統跟隨牽引伺服系統。該控制方式可以準確的使兩套系統速度同步。
(3)微調伺服系統的控制方式是由向定位模塊傳送需要的脈沖數,再由定位模塊發出脈沖指令給微調伺服放大器,從而來控制微調伺服電機的運轉。定位模塊發出的是脈沖串+符號的方式,因此微調伺服放大器也需要相應的設置來接受定位模塊的脈沖指令。
三、控制系統的軟件設計
控制系統的軟件包括PLC的控制程序、定位模塊的控制程序和操作終端的監控系統,前者執行實時控制任務,后者實現人機交互功能。
(1)實時控制任務
它由數據采樣,數據運算,數據處理,控制信號處理等程序構成。
①數據采樣:程序在采集碼克傳感器信號的同時采集編碼器的信號,以判斷切刀的當前位置的偏差。
②數據運算和數據處理:為了精確的控制切紙精度、配合終端顯示,對數據區中的數據進行處理。對切刀的位置偏差進行補端。同時也控制伺服系統的一些控制信號。
(2)監控程序
監控軟件實現運行畫面、I/0狀態顯示畫面、故障顯示畫面、故障查詢畫面,并設計有控制與操作畫面。監控運行時,圖形屬性隨時數據改變而變化。
(3)伺服放大器參數設定
牽引伺服電機采用速度控制方式,切刀和微調伺服電機采用位置控制方式,各電機根據需要相應地設置其電子齒輪比及加減速時間等。
四、結束
該系統可穩定運行,自動化程度高,控制精度滿足生產的要求。同時也可減少電氣故障的發生率,提升明顯的經濟效益。
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