時間:2008-03-12 13:44:00來源:hanjuan



主軸每轉(zhuǎn)一周,電機需運轉(zhuǎn)步數(shù)為:
式中, n1[sub]max[/sub]為電機最大脈沖個數(shù); n1[sub]min[/sub]為電機最小脈沖個數(shù). 此時電機頻率很大,大于啟動頻率,不能直接采用勻速運行,存在加減速問題.
3. 2 電機加減速控制
電機加減速控制是指步進電機每次運行經(jīng)歷啟動、加速、恒速、減速和停止幾個過程. 因此,步進電機的工作頻率是不停變化的. 在啟動加速過程中,步進電機的工作頻率逐漸升高至運行頻率. 需要注意的是,若升頻過快,前一拍驅(qū)動脈沖未能使電機轉(zhuǎn)子進入下拍的動態(tài)穩(wěn)定區(qū),電機就會出現(xiàn)失步現(xiàn)象;但升頻過慢,電機升速時間過長也不能滿足某些工藝的要求.
目前國內(nèi)外步進電機加減速控制方法,主要有直線型加減速速度曲線和指數(shù)型加減速速度曲線[sup][ 6 ][/sup] . 本次設計采用單片機內(nèi)部的定時器來實現(xiàn)步進電機脈沖的發(fā)送,在每次進入定時中斷后,改變定時常數(shù),從而升速時使脈沖頻率逐漸增大,減速時使脈沖頻率逐漸減小. 若采用指數(shù)型加減速曲線來控制加減速,需要事先做好單片機定時器初值表,計算量較大,較麻煩. 因此本次實驗采用單片機初值直線加減速,介于直線型加減速和指數(shù)型加減速兩者之間,如圖4所示,圖中f[sub]o[/sub] 為起始頻率, f[sub]h[/sub] 為勻速時頻率, t[sub]h[/sub] 為每周期運轉(zhuǎn)終止時間.

圖5 T1中斷流程圖[/align]
同樣脈沖個數(shù)n次后, 將這脈沖個數(shù)調(diào)整為脈沖基數(shù),在這個基數(shù)上對脈沖數(shù)進行調(diào)整. n記為調(diào)整次數(shù),所調(diào)整的脈沖個數(shù)記為調(diào)整數(shù). 先設定調(diào)整次數(shù)為10, P ID計算所得數(shù)據(jù)放在兩個字節(jié)中. 先對高字節(jié)進行比較,如高字節(jié)大于零,調(diào)整次數(shù)改為3,同時若本周張力超出范圍,調(diào)整數(shù)定為4,反之則定為8;若高字節(jié)小于零,對低字節(jié)進行比較,若大于BAH,調(diào)整數(shù)定為4,若小于BAH大于46H,調(diào)整數(shù)定為2. P ID計算結(jié)果,若為正則脈沖基數(shù)加上調(diào)整數(shù),即為下周電機脈沖數(shù);若為負則減. 若本周張力超出范圍,則減緩脈沖變換速率,即調(diào)整次數(shù)變?yōu)?. 根據(jù)調(diào)整次數(shù)來判斷是否應改變脈沖基數(shù).
[align=center]
圖6 電機脈沖數(shù)調(diào)整流程圖[/align]
4 實驗結(jié)果
針對改進機構(gòu)做了大量實驗. 由于受到織機的5大運動影響,一個周期內(nèi),張力有一波動范圍. 張力值通過傳感器測量,經(jīng)放大器放大,輸出0~5 V電壓,此電壓和壓力值成正比,經(jīng)過A /D采樣,送到單片機,單片機對此數(shù)據(jù)進行一定處理,計算得出電機需送脈沖數(shù).
實驗時首先讓織機仍采用機械式送經(jīng)機構(gòu),對張力值進行采樣,將所得張力值作為本次織物的張力標準值. 實驗初始電機運轉(zhuǎn)步數(shù)根據(jù)前面理論計算得出,在此基礎上通過張力來調(diào)整實際電機需運轉(zhuǎn)的步數(shù).實驗所得電機需運轉(zhuǎn)步數(shù)基數(shù)同理論計算所得值差別不大. 理論值和改進機構(gòu)送經(jīng)基數(shù)對比如表1所示. 電機運轉(zhuǎn)步數(shù)由脈沖數(shù)決定,一個脈沖對應電機運轉(zhuǎn)一步,脈沖數(shù)只能取整數(shù). 實驗證明,改進機構(gòu)能夠使織機正常織布,能保證張力在343~378 N內(nèi)波動. 改進機構(gòu)張力值為490 N時電機都可以倒轉(zhuǎn),調(diào)整時間可控制在8周期內(nèi).
[align=center]表1 改進機構(gòu)送經(jīng)基數(shù)理論值和實驗值對比
[/align]
在溫度28 ℃、濕度650 /0 ,主軸轉(zhuǎn)速為390 r /min,織物品種為58. 3 ×58. 3 tex、200 ×200根/10 cm、160 cm毛滌平布條件下,分別采用機械式送經(jīng)和此次改進系
統(tǒng)來試驗,測試結(jié)果如表2所示.
[align=center]表2 兩種送經(jīng)方式比較
[/align]
5 結(jié)論
(1)步進電機能在SAURER400織機電子送經(jīng)改造中應用,并能很好地發(fā)揮步進電機優(yōu)點,轉(zhuǎn)速控制方便,實時性好,成本低.
(2)只對原機械式送經(jīng)機構(gòu)做一些變動,就能使步進電機驅(qū)動織軸轉(zhuǎn)動,變?yōu)殡娮邮剿徒?jīng). 此方法比之機械式更簡單,適應性更強. 更換織物時,只需設置參數(shù),程序可以自動調(diào)整,不需要變動機械結(jié)構(gòu).
(3)經(jīng)改進后的電子送經(jīng)裝置對張力控制較靈敏,稀密路控制好,斷頭率較少.
(4)實驗表明,該系統(tǒng)操作方便,成本低,具有老機改造和新機配套的推廣價值.
參考文獻:
[ 1 ] 毛新華. 紡織工藝與設備[M〗. 北京:中國紡織出版社,2004.
[ 2 ] 周駿彥,肖 強. 基于單片機的電子送經(jīng)卷取控制系統(tǒng)設計[ J ]. 計算機測量與控制, 2005, 13 (7) : 698 - 700.
[ 3 ] 周其洪,何永義,郭 帥. 基于DSP的智能電子送經(jīng)控制系統(tǒng)[ J ]1機電一體化, 2003, (6) : 59 - 62.
[ 4 ] 陳 革,毛立民,林 申. 電子送經(jīng)織軸驅(qū)動系統(tǒng)的設計[ J ]. 東華大學學報:自然科學版, 2005, 31 (6) : 66 - 69.
[ 5 ] 楊建成,蔣秀明. SAURER400型織機送經(jīng)機構(gòu)改進設計[ J ]1天津工業(yè)大學學報, 2006, 25 (5) : 55 - 57.
[ 6 ] 劉向東,王述東,王桂蓮. 沖床步進電機加減速運動的研究[J ]1佳木斯大學學報:自然科學版, 2005, 23 (4) : 577 - 578.標簽:
傳動網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為傳動網(wǎng)(www.cdcst56.com)獨家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權(quán)法律責任。
產(chǎn)品新聞
更多>2025-09-08
華為昇騰Atlas800iA2 910B服務器Deepsee...
2025-09-04
2025-08-06
2025-07-08
調(diào)機師傅的"外掛神器"!維宏「一鍵調(diào)機...
2025-06-30
顛覆傳統(tǒng)加工!維宏VHTube一鍵實現(xiàn)變徑...
2025-06-16