時間:2009-03-26 14:12:17來源:ronggang
圖1凹版印刷機印刷流程圖[/align]
3 套色自動化系統簡介與方案設計
該系統由1臺PC 機,S7-200CPU214/EDC可編程控制器,MSD變頻伺服系統組成控制核心,其結構如圖2所示!
在整個系統中,PC機主要有2個作用! 一是把控制程序轉變成PLC可以接受的數據形式傳送給PLC;二是從PLC中讀取生產過程產生的開關量和模擬量數據,并進行處理,向PLC發送指令數據,進行修正控制!
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圖2 控制系統硬件結構圖[/align]
控制原理:整個傳動系統在最初軸頭安裝1臺旋轉編碼器,隨著傳動系統的運轉,編碼器產生連續的脈沖信號,即每轉1周發出n個脈沖,根據輥子周長可換算出20mm相當于多少個脈沖,此脈沖信號作為輸入給定信號,通過聯接到PLC的I0.6 口送到高速計數器SHC1的CLOCK中) 設HSC的工作模式為1,即HDEF,1,1。每個色輥上裝1臺色標傳感器,它可以檢測到印品邊緣上的色標,然后把檢測到的印品上的色標信號轉化為電脈沖信號,通過聯接到PLC的輸入端I1.0反饋到高速計數器HSC1的Reset中,PC機與PLC通過RS-485接口進行異步串行通信,PC機從PLC中讀取這些數據和狀態信號,由軟件進行比較分析、運算、邏輯判斷后,向PLC發出控制指令和數據,對執行機構輸出控制量,調節色輥的相對位置,消除印刷錯位。
在整套印刷中,一般采用改變印版滾角的轉動角度以達到調整印刷位置的目的,其閉環控制如圖3所示。圖中,檢測裝置為色標傳感器,它把檢測到的色標信號轉化為電脈沖送到PLC中,執行機構是交流伺服系統,它由PLC直接驅動,不需要任何外圍電路PLC把檢測到的信號與存貯器預先測定好的標準值相比較得到偏差值,然后按運算規律根據脈沖偏差數算出該發出多少個脈沖。
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圖3 控制原理框圖[/align]
旋轉編碼器脈沖串與色標傳感器檢測到脈沖,其示意圖如圖4所示。
根據旋轉編碼器原理可知,每軸角發出的脈沖數越多,位置精度越高,假設給定值20mm相當于20個脈沖,而色標1與色標2兩脈沖觸發時間段中計數為18個脈沖,以印料1為基準,這說明印料2在傳動中速度太快,圖形發生失真,為了使印料2速度減慢,糾正位置偏差,應立即使微電機反轉相當于2個脈沖的角度;假設色標2與色標3兩脈沖觸發時間段脈沖數為23個脈沖,以印料2為基準,這說明印料3在傳動中太慢,為了使印料3速度加快,糾正位置偏差,應立即使微電機正轉相當于3個脈沖的角度以消除偏差。在控制系統中,這些補償脈沖應由PLC的PTO集成脈沖輸出功能,通過輸出端Q0.0輸出到交流驅動器MSD的指令脈沖輸入端中,并使驅動器處于脈沖串位置控制方式,參數NO-29應選3,此方式為脈沖串+符號,指令符號輸入端應根據控制需要分別由PLC輸出端發給高電平或低電平以控制電機正、反轉,這時驅動器可以根據偏差的正負值驅動電機正轉、反轉一定角度來修正位置偏差。
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圖4 檢測到的脈沖串示意圖[/align]
4 軟件設計
系統軟件包括主程序、初始化對零程序、計數子程序和集成脈沖輸出子程序。
4.1 主程序
當系統投入工作時,主程序的任務就是根據PLC把隨機讀到的計數值與標準值相比較,而得到的偏差值,調節電機正轉或反轉# 程序流程圖如圖5 所示。
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圖5 主程序框圖[/align]
4.2 計數子程序
首先把高速計數器HSC1的控制字節SMB47置為16#FC,其含義為:正方向計數,可更新預置值(PV),可更新當前值(CV),激活HSC1。然后,用指令HDEF把高速計數器HSC1置成工作模式1,即只有復位沒有起始輸入,也沒有方向選擇,當前值SMD48復位為0,預置值SMD52置成FFFF(16進制)。 當色標傳感器的色標脈沖信號輸入到PLC的I1.0時便引起中斷,讀取計數器當前值,用指令HSC1啟動高速計數器。
4.3 集成脈沖輸出子程序
CPU214/DC有2個脈沖輸出,可以用來控制交流驅動器的脈沖,程序流程圖如圖6所示。
1)起動電機的3個條件:“START”(起動)按鈕,在輸入端I1.0產生脈沖上升沿(從0 到1);無聯鎖,即聯鎖標志M0.2=0;電機處于停止狀態,即操作標志M0.1=0。
若同時具備上述3個條件,則將M0.1=0置位,控制時執行PLS O指令,在輸出端Q0.0輸出脈沖,其他必須預先具備的條件,在首先掃描(SM0.1=1)設置,主要是脈沖輸出功能的基本數據,例如時基、周期和脈沖數!
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圖6 程序框圖[/align]
2)停止電機的2個條件:按“STOP”(停止)按鈕,在輸入端I1.1,產生脈沖上升沿(從0到1);電機處于運轉狀態,即操作標志M0.1=1。
若同時具備上述2個條件,則將標志M0.1=1復位,并中斷輸出端Q0.0的脈沖輸出。
3)聯鎖。為保護人員和設備的安全,在按“STOP”按鈕(I1.1)之后,必須規定驅動器聯鎖,將聯鎖標志M0.2置位,立即關斷驅動器,只有在M0.2復位后,才能重新起動電機! 當“STOP”按鈕松開后,為防止電機的意外起動,只有在“START”按鈕和“STOP”按鈕(I1.1)都松開后,才能將M0.2復位,若要再次起動電機,則必須再發動一個起動信號!
5 結論
采用脈沖串位置控制方式,并將全數字式變頻器驅動交流伺服電機作為校正裝置,能顯著改善系統的位置跟蹤質量! 應用結果表明,該系統控制精度高,動態響應快!
參考文獻:
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