時間:2008-02-29 15:17:00來源:dujing

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3、實測節能比較
以某電力設計院實測一臺20 萬千瓦機組引風機改裝液力耦合器及變頻調速為例:該異步電動機額定值為1250KW,6KV、142A、額定效率95%、額定轉速742RPM、額定功率因素0.85。
[align=center]三種調節方式在不同發電機負荷下的輸入電流如下:
三種調節方式的電動機綜合輸入功率如下:
三種調節方式的日耗電量預計如下:
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按機組年運行300 日7200 小時計,應用變頻調速年節電385 萬度,而應用液力耦合器年節電268 萬度。雖然電動機功率不一致,但實測的節電比例與理論計算值基本一致。
三、變頻調速與液力偶合器調速的其他性能比較
變頻調速與液力偶合器調速除了節能方面的差別外,還在功率因素、起動性能、運行可靠性、運行維護、調節及控制特性、投資及回報等方面有較大差異。
1、功率因素
變頻調速可以在很寬的轉速范圍內保持高功率因素運行(例如20%以上轉速時功率因素大于0.95%),而液力偶合器低速運行時功率因素低于電動機額定功率因素,如果在70%以下轉速時,功率因素將低于0.7。采用液力偶合器如果需要提高功率因素,則需另加功率因素補償裝置。
2、起動性能
采用變頻調速時,如電動機保持額定轉矩起動,電網輸入起動電流小于電動機額定電流的10%,對于風機泵類負載,其起動電流更小。而且起動的全過程可控,起動點和爬坡時間可設置。而液力偶合器不能直接改善起動性能,起動電流達到額定電流的5-7 倍,即使是繞線型轉子,采取轉子串電阻方法需改善起動性能,需增加起動裝置,但起動電流仍將是額定電流的2 倍以上,是變頻起動的20倍以上。
起動對電動機和電網的沖擊相當大,對電動機來說,造成轉子鼠籠斷條和定子繞組開焊,據統計,約15%的電動機故障由直接起動引起。對于電網來說,直接起動造成電網電壓短時下降,干擾其它設備運行。
3、運行可靠性、運行維護
液力偶合器機械結構和管路系統復雜,要長期可靠運行,系統維護工作量增大,如果出現故障,無法直接定速運行,必須停機檢修。高壓變頻裝置電子線路比較復雜,但目前技術已趨成熟,尤其是單元串聯多電平方式的高壓變頻裝置具有單元自動切換和冗余運行特性,在單元故障時可不停機連續運行,可靠性得以保證,而且檢修維護相當容易,只需定期更換進風濾網即可。
4、調節及控制特性
液力偶合器依靠調節工作腔油量大小改變輸出轉速,因此響應慢,可能跟不上控制的需要,而變頻調速的頻率改變速度相當快,完全可以以系統允許的最高速度進行調節。液力偶合器的速度調節精度較低,而變頻調速屬于數字式控制,其穩頻精度達到0.1%以上,因此可以實現精確控制。
5、投資及回報
目前,液力偶合器初期投資比變頻調速低,但變頻調速節能效果及其它方面均明顯優于液力偶合器,從前面的例子可知,1000KW 電動機,應用變頻調速比應用液力偶合器每年多節電138 萬度,如果變頻調速需多投資60 萬元,則1 年多即可收回。以后的運行情況是:變頻調速比液力偶合器每年節省數十萬元的開支,因此總體投資回報效果更佳。
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