時間:2006-04-21 14:53:00來源:0
圖1
4 DEH系統的完善
DEH系統是汽輪機電液調節系統,功能設計完善嚴密,包含了轉速控制及保護、負荷控制及保護、在線試驗、在線(離線)校驗、閥門管理、閥門切換、閥門校驗、應力計算等幾乎全部汽輪機運行必須功能。但是在采用DCS系統后也出現了一些問題:
4.1發電機并網和解列信號處理邏輯完善
在2號機組DEH改造后啟機沖轉過程中曾出現過這樣的現象,機組在冷態沖轉時還沒經過暖機就直接自動升速至3000r/min,經分析確定,在升速過程中,電氣合上控制直流電源開關,此時DEH系統接收到電氣送來的發電機解列信號,而系統將此信號誤認為是正常運行中的油開關跳閘信號,自動將給定轉速設定為3000r/min,因此,機組不經暖機直接升速,為防止重復發生這類事件,做了以下兩個措施:首先在汽輪機沖轉前先將電氣控制直流電源送上, 其次更改控制邏輯,對發電機并網和解列信號作記憶處理。更改前的發電機并網信號邏輯如圖2所示,更改后的發電機并網信號邏輯如圖3所示。
通過以上兩圖比較可以看出,更改后的邏輯對并網和油開關跳閘信號用FF觸發器進行記憶,即使停機后電氣控制直流電源停電,邏輯中仍能保持發電機解列信號,因此不會在下次送電過程中對系統產生信號擾動,使系統發出錯誤的控制指令。
4.2 超速限制滑閥控制信號更改
超速限制滑閥的作用是當發電機故障跳閘時,超速限制滑閥動作,關閉調速汽門,防止汽輪機超速,2秒鐘后自動打開,維持汽輪機空轉。在一次3號機組發電機跳閘事故中,發現超速限制滑閥沒有正確動作,經檢查試驗,整個回路沒有問題,靜態試驗好用,懷疑發電機跳閘信號未送過來。經和電氣人員核對此信號,發現發電機跳閘接點取自發電機主保護動作繼電器,由于此次發電機跳閘是由于電網系統的原因,穩定裝置跳的發電機,發電機主保護并未動作,因此,超速限制滑閥自然不會動作,但這種情況會引起汽輪機的超速,為保證在任何情況下,超速限制滑閥均能夠正確動作,熱工人員同電氣人員共同將超速限制滑閥取的發電機跳閘信號更改為發電機解列信號(直接取自油開關輔助接點),這樣,無論是系統原因還是發電機本身原因造成的發電機跳閘,超速限制滑閥都能夠正確動作。
4.3 閥位控制調頻功能的取消
DEH系統有4種控制方式,即:轉速控制、閥位控制、功率控制和主汽壓力控制。其中轉速控制只在機組啟機沖轉過程中應用,機組正常運行中一般只用閥位控制和功率控制,由于運行工況的需要,有時要從功率控制切至閥位控制,兩種控制方式的切換應是無擾的,但曾經發生過由功率控制切至閥位控制時發生負荷擾動,經檢查分析,擾動是由于閥位控制下的一次調頻功能所造成的。為保證同期并網,并網時要調整汽輪機的轉速,使其與電網頻率相等,并網后,閥位控制邏輯中的調頻給定轉速固定為并網前的給定轉速且始終不變,經檢查,該數值最大一次為3014r/min,而正常運行時機組轉速基本穩定在3000r/min,因此在由功率控制切至閥位控制時,一次調頻功能起作用,使微機輸出發生階躍擾動(若給定轉速>實際轉速,則微機輸出增大,造成負荷增加;若給定轉速<實際轉速,則微機輸出減小,造成負荷減小)。考慮到閥位控制屬于開環控制,參加電網一次調頻的意義不大,因此取消了DEH系統閥位控制的一次調頻功能,保證了功率控制與閥位控制之間的無擾切換。
5 結束語
通過對DCS系統存在問題的不斷解決,對DCS系統不斷加以完善和改進,近幾年DCS系統發生的故障在逐年減少,系統已逐步趨于完善和穩定,為我廠機組安全穩定運行提供了良好的技術保證。長期運行效果和各項試驗表明,改造后的邏輯設計合理,控制策略和方法適合機組特點,大大提高了機組自動化水平,為發電機組的安全、穩定、經濟運行提供了可靠的技術保證,取得了較好的經濟效益和社會效益。
參考文獻
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