時間:2009-01-07 09:52:33來源:ronggang
 圖3 先進控制系統總體框架[/align]
  先進控制系統首先針對上述三個工序分別設計了獨立的APC-Adcon子控制器以滿足這些工序平穩控制的要求,其中,碳化工序子控制器以預測控制策略為核心,用APC-Adcon的標準算法實現整個工序2組14座碳化塔兩種工作模式“制堿”和“清洗”過程的平穩控制以及產量與質量的協調優化;石灰工序子控制器將預測控制策略和智能控制策略相結合,在APC-Adcon標準算法的基礎上增加自定義控制算法實現了過程控制和機電控制有效結合,既穩定了石灰窯出灰溫度,又實現石灰窯自動出灰、自動配料等功能;壓縮工序子控制器則在壓縮機轉速自動控制的基礎上,按照碳化工序實際生產對清洗氣、中段氣、下段氣總流量的需求實時改變壓縮機轉速,從而實現壓縮工序的優化。各個子控制器之間的聯系通過物料平衡、工藝計算等來體現。針對裝置的特殊要求,基于智能控制技術為石灰窯、碳化塔和壓縮機裝置制定了特殊的控制和優化策略。
  通過先進控制技術的應用,碳化塔中部溫度、碳化塔塔底壓力、碳化塔出堿溫度和石灰窯出灰溫度等主要工藝參數得到了有效控制,提高工藝操作的平穩性;在此基礎上,進一步實現了石灰窯、碳化塔和壓縮機的生產負荷分配和工況平衡等優化控制。
  3.3先進控制系統通訊實現
  山東海化純堿廠純堿生產裝置先進控制系統是在Simens PCS7集散控制系統平臺上實施的,先進控制軟件APC-Adcon運行于DCS系統的上位機上,并以配套的先進控制軟件平臺ESP-iSYS-A作為支撐。ESP-iSYS-A可以以客戶端方式與DCS系統WinCC軟件的OPC Server實現數據雙向通訊,從而保證先進控制系統的數據集成和實時控制。
  3.4 應用效果
  下面要說明純堿生產過程三個先進控制子系統投用前后控制效果對比。
  (1)石灰窯系統
  石灰窯窯底溫度是石灰窯系統的重要控制參數,是反映石灰窯運行狀況的主要指標,圖4給出了先進控制投用前后石灰窯窯底溫度控制效果的對比。
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圖3 先進控制系統總體框架[/align]
  先進控制系統首先針對上述三個工序分別設計了獨立的APC-Adcon子控制器以滿足這些工序平穩控制的要求,其中,碳化工序子控制器以預測控制策略為核心,用APC-Adcon的標準算法實現整個工序2組14座碳化塔兩種工作模式“制堿”和“清洗”過程的平穩控制以及產量與質量的協調優化;石灰工序子控制器將預測控制策略和智能控制策略相結合,在APC-Adcon標準算法的基礎上增加自定義控制算法實現了過程控制和機電控制有效結合,既穩定了石灰窯出灰溫度,又實現石灰窯自動出灰、自動配料等功能;壓縮工序子控制器則在壓縮機轉速自動控制的基礎上,按照碳化工序實際生產對清洗氣、中段氣、下段氣總流量的需求實時改變壓縮機轉速,從而實現壓縮工序的優化。各個子控制器之間的聯系通過物料平衡、工藝計算等來體現。針對裝置的特殊要求,基于智能控制技術為石灰窯、碳化塔和壓縮機裝置制定了特殊的控制和優化策略。
  通過先進控制技術的應用,碳化塔中部溫度、碳化塔塔底壓力、碳化塔出堿溫度和石灰窯出灰溫度等主要工藝參數得到了有效控制,提高工藝操作的平穩性;在此基礎上,進一步實現了石灰窯、碳化塔和壓縮機的生產負荷分配和工況平衡等優化控制。
  3.3先進控制系統通訊實現
  山東海化純堿廠純堿生產裝置先進控制系統是在Simens PCS7集散控制系統平臺上實施的,先進控制軟件APC-Adcon運行于DCS系統的上位機上,并以配套的先進控制軟件平臺ESP-iSYS-A作為支撐。ESP-iSYS-A可以以客戶端方式與DCS系統WinCC軟件的OPC Server實現數據雙向通訊,從而保證先進控制系統的數據集成和實時控制。
  3.4 應用效果
  下面要說明純堿生產過程三個先進控制子系統投用前后控制效果對比。
  (1)石灰窯系統
  石灰窯窯底溫度是石灰窯系統的重要控制參數,是反映石灰窯運行狀況的主要指標,圖4給出了先進控制投用前后石灰窯窯底溫度控制效果的對比。
[align=center] a) 先進控制系統投運前
a) 先進控制系統投運前
 b) 先進控制系統投運后
圖4 石灰窯窯底溫度控制效果[/align]
  (2)碳化塔系統
  碳化塔的塔底壓力、中部溫度是碳化操作的重要指標,這些參數直接反映出碳化塔的運行是否平穩,轉化率是否達到要求。因此,控制好這些運行指標是優質高產的前提。圖5給出了先進控制投用前后碳化塔塔底壓力控制效果的對比。
[align=center]
b) 先進控制系統投運后
圖4 石灰窯窯底溫度控制效果[/align]
  (2)碳化塔系統
  碳化塔的塔底壓力、中部溫度是碳化操作的重要指標,這些參數直接反映出碳化塔的運行是否平穩,轉化率是否達到要求。因此,控制好這些運行指標是優質高產的前提。圖5給出了先進控制投用前后碳化塔塔底壓力控制效果的對比。
[align=center] b) 先進控制系統投運后
圖5 碳化塔塔底壓力控制效果[/align]
  (3)壓縮機系統
  壓縮機先進控制系統通過實時調節壓縮機的轉速來實時調整清洗氣、中段氣、下段氣總流量,滿足碳化工序對三段氣各自總流量的需求變化,實現了氣量平衡。圖6給出了先進控制系統投運前后的中段氣變化情況的對比。
[align=center]
b) 先進控制系統投運后
圖5 碳化塔塔底壓力控制效果[/align]
  (3)壓縮機系統
  壓縮機先進控制系統通過實時調節壓縮機的轉速來實時調整清洗氣、中段氣、下段氣總流量,滿足碳化工序對三段氣各自總流量的需求變化,實現了氣量平衡。圖6給出了先進控制系統投運前后的中段氣變化情況的對比。
[align=center] a) 先進控制系統投運前
a) 先進控制系統投運前
 b) 先進控制系統投運后
圖6 壓縮機中段氣流量設定值與實際值[/align]
  總之,山東海化純堿廠純堿生產裝置先進控制系統——石灰窯先進控制、碳化過程先進控制和壓縮機先進控制應用效果十分顯著,主要表現在如下幾方面:
  先進控制系統根據設定目標值實時自動調節相關參數,降低了操作人員的勞動強度,并大大減少了人為調節所帶來的干擾;
  先進控制系統使各裝置的運行參數趨向平穩,波動范圍減小;
  先進控制系統根據并聯生產裝置的運行工況進行生產負荷協調,既充分發揮出各裝置的潛力又平衡了各裝置的工況;
  先進控制系統通過平穩裝置的各項運行指標,使石灰石有效分解率、窯氣濃度及碳化轉化率保持在較高的水平。
  先進控制系統通過實時調節壓縮機的轉速,滿足碳化工序對清洗氣、中段氣、下段氣的實時需求,降低了勞動強度,平穩了生產。
4 結束語
  山東海化純堿廠在國內首次實施了純堿裝置碳化、石灰和壓縮工序先進控制和優化后,解決了常規控制中不能解決的各種難題,有效的克服了干擾和滯后影響,穩定了裝置工藝參數的平穩性;大提高了裝置的自動化程度,統一了操作人員的操作方法,降低了操作人員的勞動強度;在保證裝置工況良好的情況下,實現產量最大化,品質最優化。
  先進控制系統操作簡單,控制效果良好,深受工藝技術人員和操作人員的歡迎。進一步滿足企業對生產過程的安全、高效、優質、低耗的要求,取得了可觀的經濟效益。經過測試分析,實施先進控制后,一年可獲得584萬元的直接效益。
參考文獻
  [1] 大連化工研究設計院主編,純堿工學(第二版),北京:化學工業出版社,2004.4
  [2] 王樹青等,先進控制技術及應用,北京:化學工業出版社, 2001.7
  [3] 王楚主編,純堿生產工藝與設備計算,北京:化學工業出版社,1995.6
b) 先進控制系統投運后
圖6 壓縮機中段氣流量設定值與實際值[/align]
  總之,山東海化純堿廠純堿生產裝置先進控制系統——石灰窯先進控制、碳化過程先進控制和壓縮機先進控制應用效果十分顯著,主要表現在如下幾方面:
  先進控制系統根據設定目標值實時自動調節相關參數,降低了操作人員的勞動強度,并大大減少了人為調節所帶來的干擾;
  先進控制系統使各裝置的運行參數趨向平穩,波動范圍減小;
  先進控制系統根據并聯生產裝置的運行工況進行生產負荷協調,既充分發揮出各裝置的潛力又平衡了各裝置的工況;
  先進控制系統通過平穩裝置的各項運行指標,使石灰石有效分解率、窯氣濃度及碳化轉化率保持在較高的水平。
  先進控制系統通過實時調節壓縮機的轉速,滿足碳化工序對清洗氣、中段氣、下段氣的實時需求,降低了勞動強度,平穩了生產。
4 結束語
  山東海化純堿廠在國內首次實施了純堿裝置碳化、石灰和壓縮工序先進控制和優化后,解決了常規控制中不能解決的各種難題,有效的克服了干擾和滯后影響,穩定了裝置工藝參數的平穩性;大提高了裝置的自動化程度,統一了操作人員的操作方法,降低了操作人員的勞動強度;在保證裝置工況良好的情況下,實現產量最大化,品質最優化。
  先進控制系統操作簡單,控制效果良好,深受工藝技術人員和操作人員的歡迎。進一步滿足企業對生產過程的安全、高效、優質、低耗的要求,取得了可觀的經濟效益。經過測試分析,實施先進控制后,一年可獲得584萬元的直接效益。
參考文獻
  [1] 大連化工研究設計院主編,純堿工學(第二版),北京:化學工業出版社,2004.4
  [2] 王樹青等,先進控制技術及應用,北京:化學工業出版社, 2001.7
  [3] 王楚主編,純堿生產工藝與設備計算,北京:化學工業出版社,1995.6
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