時間:2006-06-08 13:53:00來源:0
經過討論分析,最后我們計劃采用當前流行的PLC進行電流數據的采集和存儲,實現軋機電流實時監視。該項目采用西門子S7-300為主控制器,以Wincc6.0為組態軟件,在原ABB傳動柜基礎上實時采集各臺軋機電機的電流。系統結構圖如圖2所示:
系統直接從DCV傳動柜A10板的(X4:5,6)端子采集0-10V電壓信號,通過以太網實現PLC與上位機的通訊,實現了數據快速傳送和實時更新。
3 方案的實施
3.1軟、硬件選型:
考慮到系統所實現的功能,我們選擇了如下主要軟、硬件配置:
3.2硬件安裝與組態
硬件模板采用標準配制導軌安裝,模板之間采用總線連接片進行連接,電源進行標準接地保護。模擬量輸入模板起始組態地址為:272,每塊模板8個模擬量輸入通道,輸入數據類型為0-10V電壓信號,組態畫面如下:
圖3 硬件組態畫面
3.3畫面制作
按照軋線工藝布局設計制做主畫面,在數值顯示的基礎上增加柱狀電流顯示功能,同時設置自動過流報警功能,當某臺設備過流時柱狀畫面顏色變紅,提示值班人員注意。
圖4 系統主畫面
設置每臺直流電機的電流歷史曲線,用戶可以任意添加和選擇某一臺電機來觀察它的歷史狀態和實時趨勢。
圖5 歷史曲線圖
3.4功能擴展
采用電流放大器將35KV高壓系統的儀表測量回路電壓、電流數據采集到該系統中,實現實時監控和存儲。
圖6 35KV高壓系統電流監視
4 應用效果
中小型軋機電流監視系統項目實施以后,徹底解決了軋機電流狀態監視的缺陷,為設備維護人員提供了有效的狀態分析和判斷手段。值班人員可以通過該系統中電流曲線的變化趨勢提前預知設備的異常狀態,并及時作出反應和采取有效措施杜絕故障的擴大。另外當設備發生故障時通過調用歷史曲線可以清楚看到故障發生時設備的工作狀態,有利于故障原因的排查和確定問題解決的方向。
5 研究和改進方向
在該系統的基礎上增加AO模塊,實現重要部位交流電機電流檢測功能。同時充分利用車間生產系統網絡平臺的資源優勢,增加網絡功能,實現設備狀態信息共享,達到遠程維護與狀態分析的目的。
參考文獻
1 周海等.深入淺出西門子S7-300PLC.北京:航空航天大學出版社,2004
2 劉鍇等.深入淺出西門子WinCC V6.北京:航空航天大學出版社,2004
3 SIMATIC Programming with Step7 V5.1 manual.Siemens Company,1998
作者簡介:盧建鋼,男 (1978,11-),山東商河人,工程師,從事自動化工程及維護工作。
通訊地址:山東萊鋼棒材廠中小型車間 盧建鋼
郵編:271104
電話:0634-6823271
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