時間:2008-04-29 13:30:00來源:zhangting
圖1 PCC 結構模型[/align]
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圖2 多任務執行時序[/align]
應用程序各任務模塊級別的設定原則是:在滿足實時性要求的條件下,應盡量降低其級別,以避免CPU 過載。應用程序的各任務模塊對CPU 的負載度按下式計算
圖3 液壓系統原理圖[/align]
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圖4 電氣系統原理圖[/align]
1 、2 、3 .電機4.接觸器系統5.SMC 6 、13.保護裝置7.隔離變壓器8 、9.開關電源10.固態繼電器組 11.電磁鐵組12.接觸器控制線圈組15.CPU 模塊16.DIl35 17.DI439 18.DO435 19.DO720 14.手動按鈕組20.光電轉換器
(2)PCC及電氣系統
圖3 中電機1 用于帶動校直輥對鋼筋校直,電機2 是切斷和跟切液壓系統的驅動電機,3 是落料液壓系統的驅動電機。中間繼電器組用于PCC 的輸出模塊和液壓閥電磁鐵之間的隔離及信號放大,接觸器組用于電機軟啟動、停止及速度轉換。由于1 、2 兩臺電機的功率較大,為了減小電機啟動過程中對電網的沖擊,采用電機軟啟動器SMC 對電機進行軟啟動。
PCC 的模塊配置如圖2 所示。CP774 是CPU 模塊,也是PCC的核心模塊。DIl35 是高速計數模塊。校直輥在校直鋼筋的同時,帶動光電型位置傳感器,位置傳感器的信號經光電轉換器放大整形后送入DIl35 模塊,對被校鋼筋長度進行檢測。DO435 是直流輸出模塊,其輸出觸點控制中間繼電器,中間繼電器輸出觸點控制電磁閥的動作。D0720 是交流輸出模塊,其輸出觸點控制交流接觸器的控制線圈,通過交流接觸器實現對三臺電機的啟停控制及校直電機的高低速控制。DI439 是輸人模塊,手動按鈕主要用于系統的調試。PanelWare 是與PCC 配套的人機交互設備,通過RS232 通訊電纜與PCC交互信息。通過Pane1Ware的面板鍵和顯示屏可設定被加工鋼筋的規格、切斷長度、切斷根數等。
Pane1Ware的人機交互程序在Pane1Ware Studio 的開發平臺上開發,主要是人機界面的設計、輸入設定參數、設定并讀取控制鍵等功能。PCC的編程采用Pg2000語言,Pg2000語言是一種類似C 語言的編程語言,它結合了C語言和Pascal語言兩者的優點。C語言的大部分語法規則都適用于Pg2000語言。由于PCC 的系統軟件支持多任務處理,本設計中按工藝流程應實現的控制功能將整個控制過程劃分成14 個任務模塊(程序模塊),其中主要有參數讀取模塊、自動切模塊、自動跟切模塊、自動落料模塊、自動停車模塊、速度控制模塊、連續切控制模塊等。這14 個模塊根據實時性要求的不同,又劃分為三個任務級別。由于自動切模塊除了控制切刀的動作外,還負責接收計數器計數值,將其設置為任務級別最高的任務模塊,其執行周期最短,從而將計數誤差控制到最小限度并及時控制閥的動作。而讀取參數模塊是讀取操作人員輸人的加工參數設定值,對實時性要求較低,可以將其設定為低級別的任務模塊,加大執行周期,以減輕對CPU 的壓力。
3 結束語
具有多任務處理功能的PCC 是近年來發展起來的新一代PLC,它不僅適用于小規模的控制,更能勝任復雜的對實時性要求高的控制場合,而且其趨勢是系統的可擴展性和對現場總線和網絡的支援也在不斷增強,隨著規模的不斷擴大,多任務處理能力越來越顯示出生命力。采用PCC控制的自動校直切斷機其校直速度提高到了原來的4 倍,除生產效率大幅度提高外,其性能、易操作性也有較大的改善。標簽:
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