時間:2007-06-29 10:54:00來源:shixiang
圖1 電動執行器的電路原理圖[/align]
5﹑供電電源
共3 塊,分別為電動執行閥門﹑壓力傳感器﹑電流傳感器及現場模塊供電。
6﹑通訊網(屏蔽線雙絞線)
為減少對信號的干擾,整套系統均用屏蔽雙絞線進行信號的傳輸。
三﹑硬件構成
1﹑硬件框架圖如圖2 所示。
[align=center]
圖2 上地基地換熱系統自動控制硬件構成[/align]
2﹑硬件主體:對各類傳感器﹑現場模塊及執行器等分述如下:
1)傳感器
(1)壓力傳感器
4040PC 型壓力傳感器為霍尼韋爾開發的第一個采用單芯片的壓力變送器,它的封裝適合用于嚴酷環境,工作溫度為-45~125℃,結構由不銹鋼﹑玻璃﹑焊劑﹑硅和黃銅組成。采用全校整和溫度補償,提供線性放大的輸出,基于阻特性的單芯片技術極大地提高了長期使用的可靠性。變送器由5VDC 供電,輸出變化幅度4V,? 0.5~4.5VDC 線性正比于輸壓力.
(2)液位傳感器
霍尼韋爾LL 系列液位開關可提供非常準確的液位測量,1 個LED 和1 個光電接收器被放入塑料的半圓球內,根據光的內部反射原理,當無液體時,絕大多數LED 光都會被光電接收器接收到,當液體覆蓋球表面時,圓球頂與液體界面的折射系數發生變化,光電接收器接收的LED 光將會減少,因此輸出將會發生變化,開/關輸出信號與現場模塊數字量輸入端相連從而為計算機定時讀取。
供電電源:光電施密特管5V
輸出電流:最大40mA,NPN
輸出:空氣中高電頻﹑液體中低電頻
(3)電流傳感器
型號CSNE151 電流傳感器是基于霍爾效應及零磁場平衡原理(反饋系統)來測量電流的。傳感器內部磁場總是被控制在零點,用以平衡零磁場的電流是流過導體的初級電流乘以初次級線圈的比例系數。死循環電流就是傳感器的輸出,且反映初級電流被次級線圈減少的關系,電流輸出可以通過外接電阻轉換為電壓輸出。
供電電源:±15VDC
輸出/輸入電流比:25mA/25A
(4)溫度傳感器
選用熱電阻溫度傳感器,熱電阻是隨溫度變化的測溫組件,其電阻值隨溫度上升而增大,其受熱部分(感溫組件)用細金屬絲均勻地雙繞在絕緣材料制成的骨架上,工業上用的熱電阻有鉑熱電阻和銅熱電阻兩大類,本系統使用的是鉑熱電阻,分度號為Pt100,適用溫度范圍-200~850℃,兩個接線端柱,允差±(0.3+0.005|
t|),普通熱電阻基本結構除感溫組件外,還有保護套管﹑安裝固定裝置﹑接線盒等。鎧裝鉑熱電阻的外殼采用堅固耐磨的不銹鋼作鎧套,內部充滿高密度氧化物作為絕緣體,感溫組件被緊固在鎧套端部內。
2)現場模塊
本系統選用ICP DAS 的I-7000 系列現場模塊,全部為9600bps,功能及地址﹑信道分配如下:
(1) I-7060
功能
通過液位傳感器采集凝結水箱的液位信號,根據液位狀況在高液位有水時起凝水泵,低液位無水時停凝水泵
地址 01
In3 采集高液位信號
In4 采集低液位信號
RL3NC 控制凝水泵停止
RL1NO 控制凝水泵起動
(2) I -7017
功能 通過壓力傳感器采集各種壓力信號
地址 02
Vin0 供水壓力
Vin1 補水泵出口壓力
Vin2 循環泵出口壓力
Vin3 凝水泵出口壓力
Vin5 除污器后回水壓力
Vin6 換熱器入口蒸氣壓力
Vin7 入戶蒸氣壓力
(3) I -7033
功能 通過溫度傳感器采集供回水溫度
地址 03
Sense0 供水溫度
Sense1 回水溫度
(4) I-7060
功能
通過液位傳感器采集膨脹水箱的液位信號,根據液位狀況在低液位無水時起
補水泵,高液位有水時停補水泵
地址 04
In3 采集高液位信號
In4 采集低液位信號
RL3NC 控制1#補水泵停止
RL1NO 控制1#補水泵起動
RL4NC 控制2#補水泵停止
RL2NO 控制2#補水泵起動
(5) I-7024
功能
根據軟件程序計算得出的值向電動執行閥門發送0~10V 的電壓信號以控制
閥門開度
地址 05
Vout0 輸出電壓信號至電動執行閥門
(6) I-7017
功能 通過電流傳感器采集循環泵的電流
地址 06
Vin3 1#循環泵電流
Vin4 2#循環泵電流
(7) I-7060
功能 控制循環泵的起停
地址 07
RL3NC 控制1#循環泵停止
RL1NO 控制1#循環泵起動
RL4NC 控制2#循環泵停止
RL2NO 控制2#循環泵起動
(8)I-7520
功能 實現RS485 與RS232 通訊方式的轉換
四﹑軟件的流程
1﹑軟件功能綜述
1)識別與記錄:對于進入系統的人員進行密碼識別,進入時間及姓名的記錄
2)自動采集運行參數及狀況?
(1)以數值顯示下列參數
a.壓力(MPa):供水壓力﹑補水泵出口壓力﹑凝水泵出口壓力﹑循環泵出口壓力﹑回水除污器后壓力﹑換熱器入口蒸氣壓力﹑入戶蒸氣壓力;
b.溫度(℃):供水溫度﹑回水溫度;
c.顯示閥門開度(0~1):全關至全開;
(2)以圖片顯示下列狀?
a.水箱高低液位:低水位常態有水→綠色﹑異常無水→紅色,高水位常態無水→綠色﹑異常有水→紅色;
b.泵類起停顯示:起時開關閉合顯示紅色,停時開關斷開顯示綠色;
3)自動或遠程手動控制運行狀況?
(1)自動
a.根據凝水箱液位自動控制凝水泵的啟停:高液位有水起泵,低液位無水停泵;根據膨脹水箱液位自動控制補水泵的啟停:低液位有水起泵,高液位無水停泵;對補水泵而言系統不是隨機啟泵,一般啟動的是累計運行時間長的泵;
b.循環水泵遠程手動啟動或現場手動啟動后進入自動控制狀態,根據連續運行時間進行換泵;
c.根據一段時間內采集到的回水溫度對電動執行閥門進行PID(比例積分微分調節);
(2)遠程手動
a.循環水泵必須通過點擊圖片的方式進行啟停控制;
b.在特殊情況下(如不得回打凝水時),補水泵﹑凝水泵通過手動/自動轉換按鈕轉換為手動后,通過點擊圖片進行泵類啟停;
4)異常情況報警
(1)報警設置:除供回水溫度因需要進行經常性的調節而不設限制外,系統其它主要參數由具備一定權限的人員進行高﹑低限的設置;
(2)警報功能:詳見警報明細表
5)生成運行記錄表及日曲線
6)統計與查詢及打印與更新
(1)統計與查詢
統計泵類連續及累計運行時間查詢進入及退出系統的人員及時
間查詢警報及警報后處理記錄主要運行參數的歷史記錄
(2)打印與更新:打印查詢得到的信息無需保留的信息進行更新
軟件流程如圖3 所示
[align=center]
圖3 軟件框圖[/align]
五﹑實際運行效果
本系統自1999 年11 月中試運行,經過一段時間的測試(主要是軟件程序的測試),至1999 年底運行狀況良好,目前,換熱站內不再設置運行人員,本系統投用具有以下效果及長遠意義:
1﹑解決原設計缺項
1)原設計缺少膨脹水箱液位信號的傳輸而造成運行人員需要經常性爬上八層樓觀察液位變化,發現系統虧水后還需要回到換熱站內再啟動補水泵;
2)原設計缺少凝水水箱液位信號的傳輸(甚至無玻璃管液位顯示)而造成運行人員需要依靠個人經驗或是爬上凝結水箱觀察液位狀況后進行啟停凝水泵的操作。
2﹑節約能源確保穩定運行
以往冬季供暖運行一般就是運行人員將換熱器入口的蒸汽閥門調整到一定的開度后系統運行,一個運行季只有兩三次根據天氣的變化而進行的調節,根據蒸氣壓力的變化的調節幾乎不進行。其弊端在于:當蒸汽壓力較高時,供回水溫度均呈現上升趨勢而不做調整,造成運行不穩定和能源的極度浪費。系統投運后,對應某一期待回水溫度,系統電動執行閥門的開度隨著蒸氣壓力的改變而不斷變化,實現節約能源消耗的目的;當蒸汽壓力較穩定時,閥門開度也就穩定了,回水溫度保持在期待水平 ,從而使系統運行穩定。
3﹑指向性作用
由于基地建設周期較長,集中供熱工程相對超前,設計是幾年前完成的,工藝水準目前看來已經落后,再者設計人員長期脫離生產運行實際,所以在基地建設的中﹑前期設計的換熱制冷站的自動化不多﹑技術程度較低,能耗浪費嚴重。這種情況不符合上地基地為高科技開發區的形象,更與進駐企業的要求存在差距,改變這種局面已成為企業生產中的關鍵問題,我們認識到:為確保安全生產和設備正常運行,為降低消耗﹑提高設備運行效率和經濟效益而進行技改是一項長期性策略。而在節約能源﹑提高設備性能以及控制系統的數字化﹑智能化等方面加以改善和提高就必須采用新技術,這不僅是一個觀念問題,它反映了管理部的技術能力和管理水平,為此更是管理問題﹑科學問題。運行實際表明:這項新技術在企業生產活動中優勢明顯,效益顯著,達到了社會效益與經濟效益雙豐收的目的。我國能源工業要"堅持開發與節約并重的方針,把節約放在突出的位置"。技術改造與能源節約的重點是技術改進﹑設備改進和產品改進,從而達到技術先進﹑運行可靠﹑經濟合理。試用期間將原來站點的邏輯控制系統與改進后的控制系統兼容,采用可以隨時切換的方式運作,對于蒸氣系統也通過旁通的方式保證一旦發現故障時轉入手動,此外,電動執行閥門本身也具有轉入手動的功能。通過試運行和短時間的培訓,運行員工對系統的熟悉程度達到較高水平,達到獨立操作的要求,并通過一個運行季的實際運行使運行和維護人員對其性能掌握更加深入,這樣就為明年的聯網自動采集與控制鋪就一條通往成功之路,有利于熱電公司的長期可持續發展
六﹑現場環境照片,如圖4 所示。
[align=center]
圖 4[/align]
7﹑結語
實創熱力電力公司目前設備總資產已近八千萬,本項目的投運及計算機控制的應用只是企業由基本建設為中心向生產經營管理轉軌的一步,作為一名從事專業技術管理并過渡到參與宏觀企業管理領域的人員,特別是此次技改的技術負責人和領導者,系統能夠在實際生產運行中取得理想的效果,我感受到新技術在企業生產活動中推廣應用的重要性,認識到在通過技術改造促進企業技術進步和經濟效益的同步增長方面今后還有大量的工作有待完成。上地基地的能源管理還涉及到蒸氣熱源和電力供應等方面,在其它領域泓格(ICP DAS)產品同樣具有良好的應用前景,此外探索其它技術的應用也是今后技改工作的重點,具體內容為一些大型電機的變頻調速技術應用(如在灰渣泵﹑給水泵等處);變電所內改造電量表工作,使其具有集中監測與控制功能;幾個獨立變電所(樓花廠房﹑一號標廠﹑二號標廠等處)低壓配電環網供電改造工作;變電所負荷的分級管理技術的應用;基地內所屬中央制冷空調系統﹑換熱系統集中監測與控制的網絡的架構等等⋯⋯可以說今后應用新技術的工作任重道遠。相信新技術更為廣泛的應用必將切實有效地促進企業的生產和經營工作。標簽:
上一篇:機器視覺的應用-打孔機影像...
傳動網版權與免責聲明:凡本網注明[來源:傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為傳動網(www.cdcst56.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯網或業內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。
產品新聞
更多>2025-12-10
2025-11-20
2025-11-10
2025-11-10
2025-11-07
2025-10-31