時間:2007-05-09 09:42:00來源:hanjuan
圖一 直進式拉絲機控制示意[/align]
直進式拉絲機的系統邏輯控制較為復雜,有各種聯動關系,由PLC實現。同步方面的控制則全部在匯川MD320變頻器內部實現,不依賴外部控制。
其工作原理是:根據操作工在面板設定決定作業的速度,該速度的模擬信號進入PLC,PLC考慮加減速度的時間之后按照一定的斜率輸出該模擬信號。這樣做的目的主要是滿足點動、穿絲等一些作業的需要。PLC輸出的模擬電壓信號同時接到所有變頻器的AI2(AI1也可以)輸入端,作為速度的主給定信號。各擺臂位移傳感器的信號接入到對應的轉鼓驅動變頻器作為PID控制的反饋信號。根據擺臂在中間的位置,自己設定一個PID的給定值。這個系統是非常典型的帶前饋的PID控制系統,一級串一級,PID作為微調量。
之所以選擇匯川MD320變頻器,就在于它能輕松實現主速度跟隨加PID微調的功能,而無須額外的控制板。在本系統中參數設置如下:
F0-03=2:主頻率源X為AI2
F0-04=8:輔助頻率源Y為PID
F0-07=1:頻率源選擇為主頻率源X+輔助頻率源Y
FA-00=0:PID給定源為數字鍵盤給定
FA-01=4:PID的設定值(該值的基準值為系統的反饋量)
FA-02=0:PID的反饋值AI1
FA-03=0:PID的作用方向(當反饋信號大于PID的給定時,要求變頻器頻率輸出下降,才能達到PID平衡)
FA-05=25:PID的P值
FA-06=1:PID的I值
FA-07=0.08:PID的D值
FA-08=0.1:PID?的采樣周期
FA-09=0:PID的偏差極限
由于系統的穩定在很大程度上取決于PID作用,因此對其參數的整定必須考慮周全,在低速、高速、升速和降速等情況都予以考慮。另外在本系統中必須加入微分限幅。
[align=center]圖二所示為PID控制原理:
[/align]
3 結束語
本系統在優化參數值之后,設備試機時速度600米/min非常穩定,完全解決了原來采用同步板高速度下面不穩的問題(原來只能開到300米/min)。通過各種工況下的對比測試,和采用進口直流驅動器的拉絲機性能一樣,同時設備效率為90-95%、節電率為40%左右。而且本系統電氣器件配置簡練、邏輯清晰,成本與原來相比還有較大的降低,的確是個性價比優良的方案。
參考文獻
1、《MD系列模塊化變頻器MD320用戶手冊》2004年深圳 深圳市匯川技術有限公司
2、《電氣變頻調速設計技術》杜金城 2001年北京 中國電力出版社
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